煤制油尾气脱碳装置运行问题分析及对策

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张玮

国家能源集团宁夏煤业有限公司煤制油分公司合成油厂 宁夏回族自治区银川市 750041

摘要

对某煤业有限责任公司400万 t/a 煤制油尾气脱碳设备进行了详细分析,探讨了脱碳塔压差过大、系统接气阻碍、系统中 Fe3+浓度超标以及V2O5消耗过多等问题,并提出了相应的工艺改进建议。研究结果显示:替换或清理严重阻塞的整齐填充物,可以避免塔内压力差异的增大。提高溶液的过滤能力可以清除系统内的机械杂质、烃类物质和Fe3+等,这有助于防止塔压差的上升,然而,这也会导致 V2O5的消耗增加。减少水洗塔的液体浓度、保持洗涤剂的用量、增加合成废气和贫液的温度,都能避免系统的气体传输受到阻碍。确保 V5+的质量浓度超过5.5 g/L ,这样不仅能够减轻设备的腐蚀,还能确保反应的有效进行。


关键词

煤与石油的生产方式;尾气脱碳;费托合成;吸收剂;V2O5;K2CO3;钝化

正文


1工业装置

1展示了尾气脱碳设备的工作流程。该工艺的基本原理是:在高压和低温环境中,尾气中的 CO2与吸收剂 K2CO3在吸收塔内进行化学反应,产生 KHCO3溶液[2]。这些溶液会被循环到再生系统中。在高温和低压的环境下,经过多次的闪蒸,再生出的 CO2气体会被排放到大气中,从而使溶液得以再生。主要的吸收剂成分包括 K2CO3、活化剂和V2O5等。

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1   尾气脱碳装置工艺流程示意

2问题及对策

2.1吸收塔和常压再生塔压差高

2.1.1问题

当脱碳设备开始运作时,吸收塔和常压再生塔也会随之启动压力差呈递增趋势。在进行大规模维护之前,常压再生塔与吸收塔的压差不断上升,甚至超过了压差的最大值,这导致塔顶的气带液、液泛等问题时有发生,这对设备的高负荷操作造成了严重的限制。为了满足生产需求,我们将合成尾气量控制在设计值(58m3/h)以下,同时将半贫液流量从4800 t/h 降低到3800 t/h。在操作过程中,如果塔压差过大,就需要加入消泡剂[4],并且加入的频率会显著提高。由于半贫液的量减少和塔压差的不稳定,

由于CO2  在净化气体中的含量超出了标准,这严重威胁到了脱碳、压缩以及下游设备的安全运行。主要的塔压差产生的问题包括:(1)系统内的杂质过于丰富,使得规则的填充物被堵塞[5],从而在溶液向下流动的过程中产生过大的阻力。(2)因为混入系统的油、烃类化合物、Fe3+等导致溶液产生泡沫,这使得溶液的流动性变得更为困难,导致塔板上的溶液无法顺利地下沉到塔底,因此使得塔内的压力差异增大。

2.1.2对策

在大规模的维修过程中,我们对吸收塔和常压再生塔内的整齐填充物进行了清洁和替换,同时也对贫液过滤系统进行了改造。经过技术升级,新增了一台过滤泵和一台机械过滤器,使得贫液的过滤量从300 m3/h 提升到了700 m3/h 。在20201113日,新的贫液过滤系统的投入使得溶液过滤效率有了显著的提升,大量的机械杂质、烃类物质和 Fe3+被过滤出系统。与此同时,塔压差的增长速度也相对较快,这在检修前有了明显的下降,消泡剂的使用量也有所减少。

2.2系统接气受阻

2.2.2对策

确保设备的正常工作,我们需要执行以下任务:减少清洁塔的液体高度,并维持清洁剂的流动性。对系统的入口温度以及冷却液体的温度要求严谨;减小循环气-贫液换热器的管道与壳体的压力差,以避免液体泄露到空气中。在执行了上述方案之后,实际操作中再也没有出现过这种问题。

2.3 Fe3+质量浓度超标及 V2O5消耗高

2.3.1问题

因为热钾碱溶液具有很高的腐蚀能力,所以 Fe3+会被引入到溶液体系中。Fe3+的浓度高低直接决定了设备的腐蚀程度,如果 Fe3+的浓度增加,那么设备的腐蚀就会变得更严重,导致设备的壁厚度减少。同样,Fe3+的质量浓度过高会引发溶液的泡沫化,从而使塔内压力差异增大。在进行维修之后,驾驶时我们注意到系统内 Fe3+的浓度已经大幅度超过了规定的标准。这主要是由于以下几个因素造成的:(1)再生系统的一些退液管道使用了碳钢材料,导致再生出的溶液呈酸性,从而引发了大量的 Fe3+的化学反应。在大规模维护过程中,当人孔被打开,空气便会流入设备,导致部分钝化膜的剥离,从而使得设备的腐蚀程度增强,并且会产生大量的 Fe3+

2.3.2对策

V2O5 CO2的吸附过程中发挥着催化与阻蚀的双面功能,它是一种氧化型的阻蚀剂。它能够利用氧化效应将碳钢的电极电压从激发区域降低至阻挡区域,从而将碳钢从激发状态变成阻挡状态,以此来避免其被腐蚀。

所以,V2O5的浓度是非常关键的,它对设备的腐蚀程度和使用寿命有着决定性的影响。尽管如此,在实际操作中,一些钒化膜可能会从系统中剥离并被过滤掉,同时,溶液内的一部分 V5+也可能被活性炭过滤器过滤掉。所以,V5+的质量浓度始终在减少,如果 Fe3+的质量浓度增加,就需要立即增加 V5+的质量浓度。如果总 V5+的质量浓度过低,就需要立即添加 V2O5。在正常操作过程中, V5+的质量浓度需要维持在5.5 g/L 或更高。

根据图2,我们可以看出,由于设备内部的钒化膜已经脱落,再加上新添加的填料数量较多, V5+在系统中的消耗量也随之增加。同时,由于溶液中的脱盐水用量过大,这使得 V5+Fe3+的质量浓度显著下降。当 V5+在储罐中增加时,其质量浓度会有所提高。从2020722日起,我们开始向系统中添加 V2O5V5+的质量浓度随之上升,并在812日达到最大值(11.49 g/L)。在进行了大规模的维修之后, V5+的质量浓度导致了问题。

在进行大规模维修之前和之后, V5+ Fe3+的质量浓度发生了显著的改变,如图2所示。

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2   大检修前后系统中 V5+ Fe3+质量浓度变化

由于设备的腐蚀性提高,Fe3+的质量浓度在819日达到了顶点。然而,当系统的溶液总量回归正常, V5+的质量浓度上升以及贫液过滤系统的处理效果使得 Fe3+的质量浓度逐渐减少。

偏低设备腐蚀程度加剧 ,随着系统溶液总量恢复正常 Fe3+ 明显增大 819日达峰值之后,随着 V5+质量浓度增加及贫液过滤系统 过滤作用,系统中 Fe3+质量浓度开始下降。

3结论

a.替换或者清洁被严重阻塞的标准填充物,可以避免塔内压力差异的增大。

b.提高溶液的过滤能力有助于清除系统内的机械杂质、烃类物质和Fe3+等,同时也能避免塔内压力差异的增大,然而,这将导致 V2O5的消耗量上升。

c.通过降低水洗塔的液位、保持洗剂的水量稳定、增加合成尾气和贫液的温度,可以避免系统接气的阻碍。

确保系统中 V5+的质量浓度超过5.5 g/L ,可以降低设备的腐蚀程度,同时也能确保反应的高效进行。

参考文献

1]顾晟燊 . 萃取/气相色谱法对费托合成油的全 组成分析[D. 上海:华东理工大学,2016.

2]陈敏恒,丛德滋,方图南,等 .化工原理(下册)[M.3.北京: 化学工业出版社,2011.

 

 


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