火力发电厂200MW机组汽机热耗与运行效率关联性分析

期刊: 环球科学 DOI: PDF下载

崔永东

内蒙古丰电能源发电有限责任公司 012100

摘要

对于汽轮机而言,其热效率的高低直接体现了一台火电机组从结构设计、生产制造到安装调试、运行管理等各个方面的水平。此外,解决了汽轮机的高热耗率,可以提高电厂的可靠性和安全性,提高经济效益。文章结合我国部分汽轮机生产厂家的实际情况,从专家的角度,对造成机组热损耗过高的原因进行了剖析,并对其进行了针对性的改善,以增强中国机组在世界上的竞争能力。此外,强调了对高温高压疏水阀的治理及疏水系统的优化改造,以降低内部泄漏和减小热负荷。最后,建议在低负荷条件下继续采用现有模式对主汽压进行管理,以减少燃煤消耗。通过这些改进措施,机组及热力系统的效益将得到提升,为未来汽轮机制造业的国际竞争提供技术支持。总体而言,文章认为通过及时的技术改造和维护,可以有效应对高热耗率问题,提高系统整体效率。


关键词

汽轮机组;性能试验;热耗率;缸效率;通流部分

正文


在汽轮机组运行中,高热耗一直是工程师们面临的严峻挑战之一。本文深入剖析了导致汽轮机组热耗居高不下的多方面原因,涉及到效率、蒸汽质量、系统泄漏等多个方面。通过详尽的分析和研究,我们提出了一系列切实可行的优化建议,旨在降低汽轮机组的热耗,提高系统效能。通过这些改进措施,不仅可以优化设备性能,提高能源利用效率,同时为汽轮机制造业在激烈的国际竞争中赢得更为可观的竞争优势提供了技术支持。本文的研究成果将有望为汽轮机领域的工程实践和技术创新提供有益的借鉴,推动行业的可持续发展。

1汽轮机组热耗高的原因分析

轮机效率低:汽轮机的热耗主要与其效率有关,效率越低,消耗的热能就越多。低效率可能是由于汽轮机设计不合理、制造质量不高、磨损严重或过度负荷运行等原因导致。

蒸汽质量不佳是汽轮机组效率下降的主要原因之一。蒸汽作为工作介质,如果含有过多的水分或杂质,将直接影响汽轮机的工作效率,增加热耗。高温损失是另一方面的考量,若散热不良或设备受损,高温损失将导致热能难以有效转换为机械能,进一步增加热耗。

管路和设备泄漏也是潜在问题,任何泄漏都会导致蒸汽或冷却介质的损失,从而增加汽轮机组的热耗。运行不稳定是另一个关键因素,频繁启停和负荷波动都会使机组的热耗升高。

不当的维护也可能导致严重的问题,设备磨损、传动系统不灵活都会增加损耗,进而提高热耗。最后,设计与运行不匹配也可能导致性能损失,影响汽轮机组的热耗表现。因此,在汽轮机组的设计、维护和运行中,需全面考虑这些因素,以提高系统的整体效率。

2降低汽轮机组热耗的建议

2.1汽轮机通流部分优化建议

在合适的时间对透平体的通流部件进行改装。这一因素对机组煤耗的绝对影响是最大的。3机组的整体经济性能不佳,1993年投入试运行时,调整后的热耗率为8414 KJ/kWh,较设计值7985 KJ/kWh高了5.4%。造成这一现象的根本原因是汽轮机缸的效率不高,特别是高低压缸的效率分别较设计值低4.7%6.6%

通过对现有200 MW机组的通流截面进行改造,通常可减少蒸汽耗3%,减少煤源率10 g/kWh按每年13.5亿度的发电量,每年可节约1.35万吨标煤,节约煤量950万元。根据通流区段的改造费用为五千万元,按每吨平均煤价700元来计算,在67年内就能回本。

从理论上来说,对具体的单元进行改造,应该尽早进行,尽早投入,早日获益。如果在20年后才对其进行技术改造,因其投资回报较小,投资效益较差。但是,鉴于当前电力装备制造企业的工作负荷很大,为了确保技术改造的质量,可在3-6年内与检修相结合进行。目前,可开展对类似机组的改造方案的调研和初步的可行性论证。

2.2真空系统及冷端系统运行优化

通过对真空系统和冷端系的操作进行优化和改进,利用杠杆效应使真空度对机组煤耗的作用最大,每增加1 kPa,用电煤耗可下降1.8 g/kWh。通过实施真空检漏、优化轴封密封系统、扩大凝汽器布管和冷却面积、改进疏水系统等措施,能显著提升真空度。对同类机组(#4)的真空系统检测发现真空度较差,都在1 kPa/min以上,存在严重漏气现象。通过采取真空系统封堵措施,同时改善汽轮机轴端汽封系统的密封状况,在大小修期间,成功提升了机组的真空度。

例如,在4号机组中,采取了密封套隔板竖直法兰面对时进行封堵的方法,立即使负压升高0.5千帕。此外,还扩大了凝汽器的布管和冷却面积。由于设计时的预留余量过少,导致机组在实际工作中出现了系统阀门内漏、真空系统漏风、凝汽器铜管脏污、凝汽器布管结构散热差等问题,导致凝汽器背压常年平均在8 kPa左右,远远超过设计值4.9 kPa。在此基础上,提出了扩大凝汽器布管和冷却面积的技术措施。

2.3内漏阀门治理及疏水系统优化改造

高温高压疏水阀内部泄漏不仅导致机组的热耗增大,还会使凝汽器的热负荷增加,从而导致机组真空度下降,经济性能进一步降低。在大、小检修期间,应当更换或打磨渗漏严重的疏水风门。在机组启动时,应尽量避免在低负荷状态下长时间打开疏水门,尤其是在长时间的低负荷操作下,只有在蒸汽温度较高、疏水充足、锅炉稳定燃烧的情况下才能关闭疏水门。操作人员在执行这些操作时,要记录并做好自我提示。建议在有条件的情况下,简化疏水系统,切除多余或几年不使用的阀门,以完全降低系统内泄漏率。

2.4低负荷调节汽门运行优化管理

根据目前的测试和计算结果,系统在降低负荷条件下的耗热量增长幅度相对较小。因此,在日常阀门优化管理工作中,可继续采用当前的模式(双阀打开)对主汽压进行管理。这一做法使得在低负荷和调峰情况下,能够有效减少燃煤消耗,使机组的负荷与主蒸汽压力成正比。以我们的200 MW机组为例,它是一个深度调峰的机组,为了提高效率,我们将其滑动压力控制在180 MW以下。在这种情况下,12的高调门都保持在80%以上,而34的高调门则关闭,即两个阀都是打开的。高压缸的效率变化规律显示,当负载减少10%时,高压缸的效率下降约2%,相比于定压工况,降低幅度相对较小。因此,这种阀的控制模式兼顾了高压缸的效率和循环效率(主蒸汽压力的改变),具有更为综合的性能,值得持续采用。

3结论和建议

从机组运行费用的角度出发,从理论上讲,应尽早进行机组改造,尽早投产,反之,由于短期投资,将导致投资效益不佳。对于当前的电力企业而言,由于其设备的产量很大,在三到六年以后进行技术改造,可以更加合理地确保机组的升级质量。通过上述措施的改善,使机组及热力系统得到更好的发展,实现对高热耗率问题的高效优化,为国内汽轮机制造商进一步开拓和拓展国际市场提供技术保障。尽管上述研究取得了一些成果,但仍有必要对汽轮机的结构及工作流程进行进一步的探索,以便在激烈竞争、复杂多变的市场大环境下,保持长久的竞争优势。

参考文献

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