新奥法隧洞施工工序优化浅析

期刊: 环球科学 DOI: PDF下载

王强林 王振杰

中国能源建设集团国际工程有限公司 北京市 100025

摘要

介绍了巴基斯坦某水电站项目交通洞工程通过爆破设计优化和工序搭接优化,大大缩短了每循环进尺时间,在保证了施工安全的同时,提高了隧洞开挖和支护效率,为整个项目其他隧洞的开挖支护提供技术支撑,所取得的经验可供类似工程参考。


关键词

隧洞施工;工序优化;钻爆法;新奥法

正文

1.概  述

为了适应隧道复杂的施工环境,新奥法通过将锚杆和喷射混凝土组合在一起,运用围岩顶拱对荷载的自承能力,保证隧道内部的稳定性。施工工序的合理性对隧道施工进度安全的影响巨大[1]通过合理的工序优化,可以直接节约工期,产生巨大的经济效益。故针对隧道新奥法施工工序优化的分析与研究是十分有必要的。

巴基斯坦某水电站工程,是一座位于巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦省的昆哈尔河上高水头冲击式水力发电工程配备4台冲击式水轮机,总装机容量884 MW。水电站由54.5m高堆石坝、溢洪道、动力进水口、22.6km引水隧洞、调压井、压力管道、地下厂房、尾水隧洞、出线洞、交通洞等组成其中交通洞位于厂房区昆哈尔河右岸,横截面为倒“U”型自由截面,尺寸7.0m×9.0m,长697m,总开挖断面面积74.6m2,坡度约7.9%。

针对Q3类围岩,交通洞工程施工前三个月每月进尺分别为60.5m、52.5m、47m,每循环进尺平均3.0m,平均用时41个小时(不含二次支护)。由于爆破设计未优化,产生异常欠挖或超挖需要处理,施工组织不到位,造成工序衔接混乱,每循环耗时长,进尺非常不理想。为了提高施工效率,做好施工组织,优化各工序搭接项目部开展了工序分析和优化

2.围岩分类

本工程采用的围岩分类体系为合同约定的NGI-Q指标法,又称NGI隧道质量指标法,该方法是挪威的N.Barton等人在1974年根据对以往地下开挖工程稳定性的大量实例分析研究后提出的[2]。分类指标Q值由下式确定:

 

式中:RQD—岩体质量指标;Jn—节理组数系数;Jr—节理面粗糙度系数;Ja—节理蚀变系数;Jw—节理含水折减系数;SRF—地应力影响折减系数。

合同具体的围岩等级划分见下表。整个交通洞Q2&2a类围岩占比约13.7%,Q3类围岩占比约56.6%,Q4类围岩占比约29.7%。

围岩等级

Q

描述

1

12.5

非常好

2

4~12.5

2a

1~4

3

0.1~1

很差

4

0.02~0.1

非常差(强风化)

5

0.004~0.02

非常差(全风化)

6

0.004

极差

3.新奥法施工工序

本项目隧洞修建采用新奥法原理,根据项目围岩等级、周边环境与施工条件等合理选择开挖、支护方法[3]。交通洞工程采用两台阶法或全断面法开挖,整个前期开挖支护主要包括:开挖面标记、钻孔、装药、爆破、通风、出渣、排险、测量、欠挖或超挖处理(如有)、地质素描、初喷、挂钢筋网(Q4、Q5、Q6类围岩安装钢格栅)、锚杆安装钻孔、锚杆安装、复喷15道施工工序,后期第二次支护和封底[4]待整个隧洞第一次支护完成后统一施工。

4.工序优化分析

4.1爆破标记与钻孔

根据现场施工记录,前期12-16个工人钻120-150个孔的标记和钻孔需要4-5个小时。现场供水和通风超过1个小时。交通洞人工采用气腿式钻机的钻孔速率大概在10-12分钟/4米,多臂钻车平均需要5分钟/4米,人工钻孔速率大大低于多臂钻车。具体采用如下措施优化钻孔和爆破时间:

(1) 增加钻孔工人,配置多臂钻

(2) 保证掌子面足够和不间断的供气和供水;

(3) 做好施工组织,降低准备时间;

(4) 做好工序搭接爆破标记的同时,进行锚杆安装。

通过以上优化,该工序节省40%~50%的时间。

4.2出渣

根据施工记录,出渣时使用的是2.3m3装载机和20t的自卸车,但是由于自卸车未设置挡板导致不能满载,极大的增加了出渣时间,出渣时间平均为7.5小时。为了解决缩短出渣耗时专门做了可行性测算:每次循环方量约为74.6(断面面积)×3.5(循环长度)×1.3(松方系数) = 339.4 m3,自卸车每车满载18m3,从掌子面运送到洞口时间约为12分钟,故单次循环出渣时间为3.8小时,单次循环出渣目标时间控制在4小时以内可行。具体采用如下措施优化出渣时间:

(1) 设置后挡板增加自卸车装载能力,降低运输安全风险;

(2) 配置熟练的技工和司机降低机械的操纵时间;

(3) 通过增加自卸车省掉自卸车的等候时间;

(4) 随着隧洞长度的增加合理设置壁龛方便错车;

(5) 加强洞内和洞口外的交通管理;

(6) 出渣的同时,进行供料准备,确保及时初喷。

通过以上优化,该工序降低到4个小时。

4.3测量和地质素描

初期地质素描和测量活动同时进行,耗时70~90分钟。通过部署经验丰富的地质工程师,在各方共同见证的情况下可缩短地质素描和确定围岩类别的时间,可将整个工序耗时缩短至50分钟。此外,初喷的准备/组织可以与测量和地质素描同时进行。

4.4欠挖和超挖

前期爆破设计未有针对性不同的围岩装药量一致产生异常的欠挖和超挖,导致每循环耗时耗力。后期根据不同的地质条件控制装药量,优化爆破设计,降低超挖和欠挖概率,整体工序耗时将降低40%。较小的欠挖部分可采用手提钻代替爆破进行清理,较大的欠挖位置可在下一轮爆破中进行清理,尽量不占用本循环有效时间。

4.5初喷

喷射混凝土耗时太长,应该严格优化以减少循环的时间。主要原因有:超挖,混凝土供应不上,喷浆机械故障,粗骨料堵塞喷头,以及由于未设置排水孔引起渗漏而造成的混凝土脱落浪费。具体采用如下措施缩短初喷时间:

(1) 采用良好的爆破设计控制,避免消耗更多的混凝土;

(2) 严格控制骨料/混凝土质量以避免堵塞喷嘴,保证工料持续;

(3) 如果出现渗漏,立即安装排水孔进行排水以便减少混凝土浪费。

通过以上优化,该工序控制在1小时以内。

4.6锚杆钻孔和安装

锚杆钻孔、安装和注浆时间通过以下措施优化:

(1) 改用多臂钻,部署多臂钻以提高钻速;

(2) 灌浆准备应与岩石钻孔同时开展;

(3) 增加一个灌浆团队和灌浆设备,灌浆时间可缩短一半;

(4) Q4和其他较弱岩石的岩石锚固活动,同时进行下一轮爆破钻孔准备及钻孔。

通过以上优化,该工序时间从原来的8小时缩短为4小时。

4.7复喷

施工顺序应同步化,以便初喷和复喷总是保持滞后2或3个循环,从而使复喷工序不占用工序有效时间。通过现场和搅拌站之间良好的沟通,有助于缩短喷射混凝土运等待时间。

5.结语

文章介绍了巴基斯坦某水电站交通洞工程施工工序优化方案通过爆破优化和工序搭接优化等措施,将每循环时间平均控制在20小时以内,月进尺突破100m目标。交通洞开挖支护的工序优化经验,为项目其他隧洞施工提供了技术和经验支持,所取得的经验对同类型隧洞施工具有较好的指导意义

参考文献

[1] 苏燕中,张粒,曾文浩.特大断面隧道施工工序优化研究[J].交通节能与环保,2021,17(05):109-113.

[2] 吴章利,吴强.几种常用隧道围岩分类方法的综合运用[J].西部探矿工程,2011,23(09):214-216.

[3] 蒋帆,刘中文.隧道软弱围岩新奥法施工技术分析[J].工程技术研究,2020,5(20):55-57.

[4] 沈炎.新奥法施工在隧道中的应用与分析[J].科技创新导报,2020,17(06):10+12.


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