新奥法隧洞施工工序优化浅析
摘要
关键词
隧洞施工;工序优化;钻爆法;新奥法
正文
1.概 述
为了适应隧道复杂的施工环境,新奥法通过将锚杆和喷射混凝土组合在一起,运用围岩顶拱对荷载的自承能力,保证隧道内部的稳定性。施工工序的合理性对隧道施工进度、安全的影响巨大[1],通过合理的工序优化,可以直接节约工期,产生巨大的经济效益。故针对隧道新奥法施工工序优化的分析与研究是十分有必要的。
巴基斯坦某水电站工程,是一座位于巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦省的昆哈尔河上高水头冲击式水力发电工程,配备4台冲击式水轮机,总装机容量884 MW。水电站由54.5m高堆石坝、溢洪道、动力进水口、22.6km引水隧洞、调压井、压力管道、地下厂房、尾水隧洞、出线洞、交通洞等组成,其中交通洞位于厂房区昆哈尔河右岸,横截面为倒“U”型自由截面,尺寸7.0m×9.0m,长697m,总开挖断面面积74.6m2,坡度约7.9%。
针对Q3类围岩,交通洞工程施工前三个月每月进尺分别为60.5m、52.5m、47m,每循环进尺平均3.0m,平均用时41个小时(不含二次支护)。由于爆破设计未优化,产生异常欠挖或超挖需要处理,施工组织不到位,造成工序衔接混乱,每循环耗时长,进尺非常不理想。为了提高施工效率,做好施工组织,优化各工序搭接,项目部开展了工序分析和优化。
2.围岩分类
本工程采用的围岩分类体系为合同约定的NGI-Q指标法,又称NGI隧道质量指标法,该方法是挪威的N.Barton等人在1974年根据对以往地下开挖工程稳定性的大量实例分析研究后提出的[2]。分类指标Q值由下式确定:
式中:RQD—岩体质量指标;Jn—节理组数系数;Jr—节理面粗糙度系数;Ja—节理蚀变系数;Jw—节理含水折减系数;SRF—地应力影响折减系数。
合同具体的围岩等级划分见下表。整个交通洞Q2&2a类围岩占比约13.7%,Q3类围岩占比约56.6%,Q4类围岩占比约29.7%。
围岩等级 | Q值 | 描述 |
1 | >12.5 | 非常好 |
2 | 4~12.5 | 好 |
2a | 1~4 | 差 |
3 | 0.1~1 | 很差 |
4 | 0.02~0.1 | 非常差(强风化) |
5 | 0.004~0.02 | 非常差(全风化) |
6 | <0.004 | 极差 |
3.新奥法施工工序
本项目隧洞修建采用新奥法原理,根据项目围岩等级、周边环境与施工条件等合理选择开挖、支护方法[3]。交通洞工程采用两台阶法或全断面法开挖,整个前期开挖支护主要包括:开挖面标记、钻孔、装药、爆破、通风、出渣、排险、测量、欠挖或超挖处理(如有)、地质素描、初喷、挂钢筋网(Q4、Q5、Q6类围岩安装钢格栅)、锚杆安装钻孔、锚杆安装、复喷等15道施工工序,后期第二次支护和封底[4]待整个隧洞第一次支护完成后统一施工。
4.工序优化分析
4.1爆破标记与钻孔
根据现场施工记录,前期12-16个工人钻120-150个孔的标记和钻孔需要4-5个小时。现场供水和通风超过1个小时。交通洞人工采用气腿式钻机的钻孔速率大概在10-12分钟/4米,多臂钻车平均需要5分钟/4米,人工钻孔速率大大低于多臂钻车。具体采用如下措施优化钻孔和爆破时间:
(1) 增加钻孔工人,配置多臂钻;
(2) 保证掌子面足够和不间断的供气和供水;
(3) 做好施工组织,降低准备时间;
(4) 做好工序搭接,爆破标记的同时,进行锚杆安装。
通过以上优化,该工序节省40%~50%的时间。
4.2出渣
根据施工记录,出渣时使用的是2.3m3装载机和20t的自卸车,但是由于自卸车未设置挡板导致不能满载,极大的增加了出渣时间,出渣时间平均为7.5小时。为了解决缩短出渣耗时,专门做了可行性测算:每次循环方量约为74.6(断面面积)×3.5(循环长度)×1.3(松方系数) = 339.4 m3,自卸车每车满载18m3,从掌子面运送到洞口时间约为12分钟,故单次循环出渣时间为3.8小时,单次循环出渣目标时间控制在4小时以内可行。具体采用如下措施优化出渣时间:
(1) 设置后挡板增加自卸车装载能力,降低运输安全风险;
(2) 配置熟练的技工和司机降低机械的操纵时间;
(3) 通过增加自卸车省掉自卸车的等候时间;
(4) 随着隧洞长度的增加合理设置壁龛方便错车;
(5) 加强洞内和洞口外的交通管理;
(6) 出渣的同时,进行供料准备,确保及时初喷。
通过以上优化,该工序降低到4个小时。
4.3测量和地质素描
初期地质素描和测量活动同时进行,耗时70~90分钟。通过部署经验丰富的地质工程师,在各方共同见证的情况下可缩短地质素描和确定围岩类别的时间,可将整个工序耗时缩短至50分钟。此外,初喷的准备/组织可以与测量和地质素描同时进行。
4.4欠挖和超挖
前期爆破设计未有针对性,不同的围岩装药量一致,产生异常的欠挖和超挖,导致每循环耗时耗力。后期根据不同的地质条件控制装药量,优化爆破设计,降低超挖和欠挖概率,整体工序耗时将降低40%。较小的欠挖部分可采用手提钻代替爆破进行清理,较大的欠挖位置可在下一轮爆破中进行清理,尽量不占用本循环有效时间。
4.5初喷
喷射混凝土耗时太长,应该严格优化以减少循环的时间。主要原因有:超挖,混凝土供应不上,喷浆机械故障,粗骨料堵塞喷头,以及由于未设置排水孔引起渗漏而造成的混凝土脱落浪费。具体采用如下措施缩短初喷时间:
(1) 采用良好的爆破设计控制,避免消耗更多的混凝土;
(2) 严格控制骨料/混凝土质量以避免堵塞喷嘴,保证工料持续;
(3) 如果出现渗漏,立即安装排水孔进行排水以便减少混凝土浪费。
通过以上优化,该工序控制在1小时以内。
4.6锚杆钻孔和安装
锚杆钻孔、安装和注浆时间通过以下措施优化:
(1) 改用多臂钻,部署多臂钻以提高钻速;
(2) 灌浆准备应与岩石钻孔同时开展;
(3) 增加一个灌浆团队和灌浆设备,灌浆时间可缩短一半;
(4) Q4和其他较弱岩石的岩石锚固活动,同时进行下一轮爆破钻孔准备及钻孔。
通过以上优化,该工序时间从原来的8小时缩短为4小时。
4.7复喷
施工顺序应同步化,以便初喷和复喷总是保持滞后2或3个循环,从而使复喷工序不占用工序有效时间。通过现场和搅拌站之间良好的沟通,有助于缩短喷射混凝土运等待时间。
5.结语
文章介绍了巴基斯坦某水电站交通洞工程施工工序优化方案,通过爆破优化和工序搭接优化等措施,将每循环时间平均控制在20小时以内,月进尺突破100m目标。交通洞开挖支护的工序优化经验,为项目其他隧洞施工提供了技术和经验支持,所取得的经验对同类型隧洞施工具有较好的指导意义。
参考文献
[1] 苏燕中,张粒,曾文浩.特大断面隧道施工工序优化研究[J].交通节能与环保,2021,17(05):109-113.
[2] 吴章利,吴强.几种常用隧道围岩分类方法的综合运用[J].西部探矿工程,2011,23(09):214-216.
[3] 蒋帆,刘中文.隧道软弱围岩新奥法施工技术分析[J].工程技术研究,2020,5(20):55-57.
[4] 沈炎.新奥法施工在隧道中的应用与分析[J].科技创新导报,2020,17(06):10+12.
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