火电厂锅炉炉内低氮燃烧运行优化试验研究
摘要
关键词
火电厂锅炉;低氮燃烧;改造运行
正文
随着工业化进程的不断推进,火电厂锅炉作为能源转化和供热设备的核心,其运行效能和环保性能日益受到广泛关注。其中,氮氧化物(NOx)的排放问题成为影响锅炉环保性能的关键因素之一。本文聚焦于燃油和燃煤锅炉中氮氧化物的生成原理及其在具体锅炉中的表现,深入剖析了现有锅炉系统存在的问题,尤其是在低氮燃烧器和烟气脱硝等环保工程改造后引发的新挑战。通过对一特定企业的3号锅炉进行详细分析,揭示了在实际运行中所面临的诸多问题,如低氮燃烧器效率不高、炉膛温差大等。为解决这些问题,本文提出了一系列的锅炉运行优化措施,涵盖了氧量控制、煤粉细度调整、炉膛氧量优化等方面,以期通过科学合理的调整和改进,提升锅炉的效能,减少环境污染,为锅炉运行和管理提供可行的解决方案。这一研究旨在促进锅炉技术的创新和环保性能的提升,为工业生产的可持续发展贡献力量。
一、氮氧化合物生成原理
燃油燃烧时生成的氮氧化物可划分为燃料型氮氧化物、热力型氮氧化物和快速型氮氧化物。NOx的组成以 NO和NO2为主, NO占95%以上。
燃煤锅炉中的 NOx以热态NOx和速度型 NOx为主,因为其原料天然气的氮含量非常低。氮氧化物在燃烧过程中的生成量及排放与燃烧模式、燃烧条件有着密切的关系。
①煤的氮含量、挥发分含量、固定碳比等性能指标;
②在燃烧过程中,降低了炉膛的温度,降低了 NOx的产生;③增加了过量空气的含量;
④反应区烟气成分,即烟气中O2,N2, NHi, CHi, CO和 C的浓度;⑤具有较短的停留时间和较小的 NOx生成量,且在较高温度区域内有较长的停留时间。在此基础上,研究了不同条件下的燃烧温度、过量空气系数对燃料性能的影响。
二、火电厂锅炉概况分析
某企业的3号锅炉,前身为武汉锅炉厂(武锅),采用∏形布置,均衡通风,密闭密闭,风扇磨直吹制粉系统,六角切圆燃烧模式,喷水降温,固体排渣,全钢框架,悬挂结构,采用搁置式单锅筒高压自然循环汽包锅炉,与1台100 MW机组配套。
锅炉的主要设计参数为410吨/小时,过热蒸汽压力9.8 MPa,过热蒸汽540℃,给水220℃,热风350℃,冷空气20℃。
鸿骏铝电股份有限公司发电分公司3号锅炉在2014年进行了低氮燃烧器和烟气脱硝等环保工程的改造,改变了锅炉的运行状况,存在如下问题:
(1)低氮燃烧器效率不高,不能满足要求,锅炉内氧含量仅为1%,再高的话 NOx将会超标;在低氧条件下,飞灰中可燃物含量较高,影响了锅炉的燃烧效率;
(2)炉膛左侧、右侧的烟气及水蒸气的温度差异较大,造成了燃烧调节的难度较大,造成了炉膛偏烧的现象;
(3)在锅炉中使用大量的燃烬风,使一次燃烧器的供风降低,灰渣粒径变大,可燃物增多;
(4)对低氮量烧嘴进行改造后,熔渣中的可燃性增大;
(5) SCR脱硝裂解炉的温度不能满足设计要求,使得在 SCR脱硝过程中,往往会出现大量的喷氨现象,造成 SCR脱硝过程中的 NOx控制困难;
(6)锅炉工作状态下,氧表读数一直处于3%-6%的范围内,若减少氧气含量,会导致锅炉的燃烧不稳,产生大量的炉渣、飞灰等有害物质。
为此,本项目拟围绕提升机组效能的操作模式与调控方法展开研究,力求在最小化 NOx浓度的前提下,最大程度地提升机组的效能,确定最优的节能减排运行调控方法,寻找解决这些问题的途径,为机组运行中的燃烧调节提出切实可行的方案,为机组的维修与维护提供指导意见与措施,并对3号机组的燃烧及脱硝系统进行改造,并对 SCR进口参数进行优化调控,实现既能减少尿素消耗,又能降低因氨气逸出而产生的NH4HSO4,又能有效地减小因氨气逸出而导致的NH4HSO4的产生,从而减小其对滤袋除尘性能的影响,从而为今后的机组运行、维护和技术改造奠定基础。
三、火电厂锅炉低氮燃烧改造及运行优化措施
3.1锅炉运行氧量控制
通过对3号炉的漏风进行了处理,现在的炉侧氧气表和脱硝入口都经过了精确的检验,在正常的情况下,3号炉的氧气含量在3%以下,在高负荷的情况下,能够让氧气的含量在1%左右。在任何情况下,都不能有氧气的供应,也不能有氧气的供应。当氧量不足时,应与值长联络,并在司炉的记录表上说明,并向各专业报告。
3.2优化调整炉膛氧量
同时,炉内氧气含量也对 NOx排放有一定的影响。当炉内氧含量较高时,氮氧化物排放量也随之增大,二者呈正比。要有效地减少烟气中氮氧化物的排放,就必须对烟气中氧含量进行合理的调节。但如果按照这一原理进行调节,那么在实际操作中就会发现,如果炉膛内的氧气含量太低,在这种情况下,尽管可以在一定程度上减少 NOx的产生和排放,但也会对炉膛造成不利的影响。
例如,飞灰等易燃物质的数量会越来越多,炉子里的碳含量也会越来越高。这严重影响了高炉的生产效率。通过大量实验表明,当炉中氧含量保持在2.5%~3.5%范围内,既可以减少氮氧化物的排放,又可以保证锅炉在较高的运行效率下运行。
3.3优化调整煤粉细度
通过调节隔板,减小其尺寸,可以大幅度降低煤粉的细度,从而实现锅炉内煤粉的充分燃烧,并能有效地控制氮氧化物的排放。此外,通过对煤粉进行精细化处理,可以防止在缺氧条件下,由于火焰中心位置过高,造成受热面过热,提高了锅炉的稳定运行。
3.4锅炉运行中的控制
(1)在锅炉正常运转时,要经常对炉膛内的火焰状况进行监测,并对炉渣、飞灰碳含量进行相应的调节,以避免因氧气不足引起的炉膛内氧气不足而引起的锅炉爆炸事故。
(2)当锅炉加减负荷、启动制粉系统和尿素泵发生故障时,首先要对锅炉的氧进行控制,确保在运行前使换算后的 NOx含量和裂解炉的出口温度保持在一个较高的水平,以避免 NOx的超标。
(3)为使3#炉高后烟气温度不高于800℃,3#炉左右两侧高过烟温度不大于50℃,特别情况下不大于70℃,以实现对锅炉结焦和尾部受热面的有效控制。
3.5氧量与锅炉负荷
在实际操作过程中,要根据锅炉负荷和操作氧量的关系曲线,对操作过程进行调节。为确保改造后的过热器和再热器的温度,对低氮量锅炉进行改造后,有必要对其进行调整,使其能够适应较高的过热器。在100 MW负荷下,改造前的锅炉氧含量应在2.8%~3.0%范围内,改造后应增加到3.4%~3.5%。
由于 SOFA系统无法实现百分百的高效性,因此,在燃烧过程中,少量氧无法得到有效利用,从而在氧检测中表现出更高的氧含量。
四、结束语
在本文中,我们深入研究了氮氧化物在燃油和燃煤锅炉中的生成原理以及对环境的潜在影响。通过对某企业3号锅炉的具体情况进行分析,我们不仅揭示了锅炉运行中存在的问题,还提出了一系列的运行优化措施,旨在提高锅炉效能,减少氮氧化物排放,实现环保目标。总体而言,本研究对锅炉运行中的氮氧化物排放问题进行了深入的剖析,并提出了切实可行的改进方案。这为火电厂锅炉技术的进步和环保性能的提升提供了有益的参考,同时也呼吁更多关注和投入于锅炉领域的研究与创新。通过不断优化锅炉系统,我们可以更好地实现能源效益和环保双赢的目标,为可持续发展作出积极贡献。
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