利港电厂一期碎煤机节能减排改造

期刊: 环球科学 DOI: PDF下载

位永超

江苏利港电力有限公司 江苏江阴 214444

摘要

针对利港电厂一期碎煤机楼外的块煤堆放存在粉尘颗粒物无组织排放的现象,碎煤机楼两台碎煤机能耗高的问题进行了分析,制定输煤系统加仓段块煤不落地及碎煤机节能降耗的方案,实施了碎煤机节能降耗改造。结果表明改造后碎煤机周围环保问题得以改善,同时降低了系统的能耗,达到了预期效果。


关键词

碎煤机、粉尘颗粒物、节能降耗、环保、改善、降低、效果

正文


中图分类号TH244


0  引言

利港电厂一二期输煤系统加仓段的筛碎设备为90年代初产品,投运约30年。筛碎设备含碎前滚轴筛、锤击式破碎机、碎后滚轴筛,均双路布置。向机组原煤仓上煤时,在筛碎系统工艺流程:原煤经碎前滚轴筛筛分,筛上物进锤击式破碎机破碎,筛下物经皮带输送机与碎煤机破碎后的物料一起进入碎后滚轴筛。经碎后滚轴筛筛分后,筛下物由皮带输送机送入原煤仓,筛上物经排料皮带机排至块煤堆料场地。


1 存在的问题与分析

1.1 能耗问题与分析

   利港电厂一二期输煤系统筛碎设备中,碎前滚轴筛额定出力1000t/h,每台布置6根筛轴,单轴驱动功率为3kw。锤击式破碎机额定出力1000t/h,功率500kw/台。碎后滚轴筛额定出力1000t/h,每台布置10根筛轴,单轴驱动功率为3kw。筛碎设备均为双路对称布置,排料皮带机布置在两路碎后滚轴筛出口,功率7.5kw,单台布置。

输煤系统向机组供煤时,原煤中经过碎前滚轴筛后,筛下物(30mm原煤)经旁路直通管、皮带输送机、碎后滚轴筛进入原煤仓。筛上物(30mm块煤)进入锤式破碎机破碎。原煤中块煤(30mm块煤)含量最大若按20%算,进入碎煤机的筛上物约为200t/h。遇到潮煤或煤场塌方等情况,进入碎煤机的原煤稍有增多,但远远达不到1000t/h。按照现有模式投用碎煤机时,碎煤机额定出力设置偏高,造成系统能耗浪费。碎煤机整体运行经济性、节能效果均较差。

1.2 环保问题与分析

锤击式碎煤机为上世纪90年代初产品,西德AUBEMA制造,未设置底筛,虽锤头与锤击板间隙30mm,破碎后的物料仍含有大于30mm粒径的块煤。碎后滚轴筛筛片间隙为30mm,大于30mm粒径的块煤通过碎后滚轴筛排出,经排料皮带机露天堆放在碎煤机楼东侧。后通过汽车转驳至精煤中心,破碎后加仓回用。块煤露天堆放、汽车转驳均会产生粉尘颗粒物的无组织排放,会对周围生产区域环境造成污染。

2 节能减排目标和设计方案

2.1 节能减排目标

2.1.1筛碎设备中的单台破碎机功率由500kw降至200kw,则两台破碎机功率减少600kw。停运两台碎后滚轴筛、一台排料皮带机,功率由67.5kw降至0kw。总功率可降低667.5kw。

2.1.2 降低碎煤机楼周围粉尘颗粒物排放量

碎后滚轴筛筛上物经排料皮带机排放至碎煤机楼东侧,因是露天堆放,还需汽车转驳,在此过程中,会有产生大量的粉尘。碎煤机换型改造后,拟实现碎后滚轴筛、排料皮带机停运;一二期输煤系统加仓段块煤不落地;碎煤机楼东侧无块煤堆放,无汽车转驳的目标。

2.2 设计方案

2.2.1 #1A/B碎煤机换型

锤击式破碎机未设底筛,运行时,有大量块煤至后方加仓系统。

环锤式破碎机是一种新型的破碎机械,主要工作部件为带有环锤的转子。转子由环锤轴和环锤等零件组成。电机带动转子部在破碎腔内高速旋转。需破碎的物料自上部给料口输送到机内,受高速旋转运动环锤的打击、及物料间相互碰撞、挤压、研磨作用而破碎。在转子部的下方,设有蓖板,破碎了的小于蓖板孔尺寸的物料粒度级别通过蓖板板排除,大于蓖板孔尺寸的物料粒度继续受到环锤的打击,最后通过蓖板排除机外。

本次改造将锤击式破碎机换型为环锤式破碎机,配置可调节蓖板,出口物料尺寸≤30mm。破碎机额定功率由500kw/台降至200kw/台。额定出力由1000t/h降至300t/h。拆除#1A/B碎煤机本体、驱动电机、减速器、偶合器、联轴器及相应落料管。对原碎煤机基础进行尺寸调整,改做新碎煤机基础。新碎煤机驱动装置方式为驱动电机加液力耦合器,不再设减速器和联轴器。新碎煤机安装后,制作、安装对应落料管等辅助设施。

2.2.2 碎前滚轴筛调整

原碎前滚轴筛六根筛轴布置,倾斜角度20°。因倾斜角较大,在遇到潮粘煤时,会有大量细煤进入碎煤机。若只降低碎煤机出力,大量细煤进入碎煤机后,容易发生堵转现象。故碎前滚轴筛需要进行筛分效率的调整。调整方案如下:

碎前滚轴筛增加三根筛轴,由六根改为九根,倾斜角由20°改为5°,在增加筛分面积的同时,减小煤流在筛面的通流速度,达到增加筛分效率,减少细煤进入碎煤机的目的。为防止筛轴卡涩,将每根筛轴驱动装置功率由3kw提升至7.5kw。

2.2.3 破碎机电气元件更换

#1A/B碎煤机转子电机开关熔断器及电流互感器更换、继电保护装置重新整定校验,将原额定电流为160A的熔断器更换为额定电流为80A的熔断器,将原变比为100/5的电流互感器更换为变比为50/5的电流互感器,同时继电保护装置重新整定校验。

2.2.4 碎前滚轴筛电气元件更换

碎前滚轴筛电控柜电源开关重新敷设动力电缆(3*50)75米至电控柜进线开关。将电控柜内原来6台驱动配套的塑壳断路器、接触器、热继电器扩容更换,同时增加第7、8、9套驱动的配套电控元器件,并敷设电缆(4*4,2根)共30米至第7、8、9套驱动电机。

3 项目改造效果

3.1 节能减排

3.1.1 项目改造后,#1A/B碎煤机换型为环锤式破碎机,功率由500kw降低至200kw,。碎前滚轴筛倾斜角度由20°改为5°,筛轴由6根增加至9根。碎后滚轴筛及排料皮带机停运。运行半年以来,破碎机、碎前滚轴筛各项技术指标正常,破碎机未发生堵转现象,碎前滚轴筛未发生卡涩现象。原筛碎设备系统功率为1103.5kw,改造后降低至535kw,共减少568.5kw。

3.1.2 项目改造后,碎后滚轴筛及排料皮带机停运,无块煤排出。加仓系统块煤不落地,碎煤机楼东侧无块煤堆放,无汽车转驳。实现了降低碎煤机楼周围粉尘颗粒物排放量目标。

3.2 效益分析

   项目改造后,筛碎设备系统总功率减少568.5kw,若按年利小时按5000小时,厂用电以0.391/kw.h计,每年可节省电耗费用约111万元,经济效益非常可观。

4 结束语  

   原煤破碎机是火电厂输煤系统配置中的关键设备,其功率的配置直接影响到火电厂的厂用电电量、经济效益。本文阐述了由锤击式破碎机换型带来的节能减排效果,同时也是对《“十四五”节能减排综合工作方案》的响应。老旧输煤系统节能减排改造成为近年来研究的重点,希望通过深挖潜力及新产品、新技术的运用,继续在火电厂输煤系统节能减排工作中作出贡献。

参考文献:

[1] DL/T 5187.1-2016,  火力发电厂运煤设计技术规程[S].

[2] DL/T512-2014,      KRC 系列环锤式破碎机

[3] DL/T707-2014,      HS 系列环锤式碎煤机

[4] GB 50660-2011       大中型火力发电厂设计规范

作者简介

永超(1981河南濮阳人,工程师,从事发电厂输煤设备管理工作

 

 

 

 


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