丙烯腈装置反应器运行评估与拆除六层筛板的优化实践研究
摘要
关键词
丙烯腈装置反应器;运行评估;六层筛板
正文
前言:作为有着广泛应用的化学用品,丙烯腈需要反应器的合成。控制与优化丙烯腈反应器在石化产业中属于重要领域,关系到生产品质和生产效率。对此本文将以海南的丙烯腈装置为研究对象,总结其性能,探索提高性能的优化办法。
一、丙烯腈装置反应器介绍
(一)基本情况
海南富岛化工(以下简称富岛化工)的丙烯腈装置反应器位号为R-1101A/B,直径φ8.9m,切线高20.5m,设计产能20万吨;构成包括18组二级旋风分离器、56组U形撤热水管、丙烯-氨气体分布器与空气分布板,截面积为55.96m2。与国内所用的大部分反应器仅仅存在构件组成与生产能力的差别。富岛化工的丙烯腈装置反应器的切线高比常规的反应器切线高2m,达到了20.5m。即反应器上部的稀相段比常规反应器上部高2m,并配置了六层筛板,旨在增强反应器的稀相段反应效率,让氨实现深度反应,保障氨转化率,控制剩余氨生成量,减少硫酸使用量。设计硫酸消耗值为51kg/t.AN,配置的空气分布板结构为双层大孔多孔板。
(二)运行状况
丙烯腈装置反应器投产应用以后,在稳定的尾氧、压力与反应温度条件下,该装置的丙烯腈产量出现小幅度降低,从最初的83.05%掉到81.37%。并且转化率也从本来的98.53%掉到98.30%,丙烯腈选择性从原本的84.29%掉到82.77%。此外在生产性能降低的同时,该装置反应器还出现了副产物增加的情况,氢氰酸从4.02%增长到4.85%。各种生产性的数值降低以及副产物的增加,意味着反应器性能出现明显下滑,所用催化剂的活性大不如前。通过对硫酸单耗进行调整,从原本103.19kg/t.AN降低到91.06kg/t.AN后,生产数值仍比预设的51kg/tAN硫酸单耗指标高出许多。
在优化过后,工作人员对反应气体的情况进行跟踪调查,根据结果可知,在优化该装置后,丙烯醛的含量出现明显上涨,丙烯醛含量超出标准0.6%。优化后的气体跟踪结果如表1。
表1优化后的气体分析结果
反应气体做样分析 | ||
日期 | 丙烯醛(%) | 备注 |
2月20日 | 0.50 | |
2月21日 | 0.62 | |
2月22日 | 0.90 | |
2月23日 | 1.20 | |
2月24日 | 0.88 | |
2月27日 | 0.92 | |
2月28日 | 0.94 | |
从分析结果可以了解到,通过优化后,硫酸单耗控制在90至92kg/t.AN区间。
二、丙烯腈装置反应器运行评估
(一)富岛化工丙烯腈装置反应器运行问题
1.床层高度低
富岛化工的丙烯腈装置自2月6日投产以后,预设初期负荷为80%,但在对三进料流量计进行校正后得出,实际生产负荷可达95%。根据检测反应器的催化剂床层高为7.2m至7.4m。在运行13d之后,反应器的氨丙烯比开始降低,此时床层高度下降。在床层下降的同时其密度开始增加,丙烯腈的单收出现明显下降。
结合以往的丙烯腈装置生产经验,本次投产的丙烯腈装置反应器存在较大的流化问题,并且床高的降低速度过快。一般情况下和细粒子过度破损有关。在细粒子过度跑损中,催化剂无法正常分布,导致催化剂流化效果大幅下降[1]。为掌握催化剂有无破损,工作人员取样分析急冷塔釜液,得出问题并非出自细粒子过度破损。利用排除法得出,问题和反应器的稀相段六层筛板有关。因六层筛板的存在,导致催化剂无法自由沉降。部分催化剂在筛板中积存,无法正常回落,使得反应器催化剂的床层无法正常流化,导致催化剂高度降低、密度变大。
2.硫酸消耗高
在六层筛板作用下出现床层高度低以及线速较高的情况。在线速度增高的同时,停留时间减少。通常情况下,反应器的接触时间在9s以上的时候会有比较好的反应效果[2]。不过本次投产的反应器接触时间只有8.42s。由于接触时间比较短,所以剩余大量的丙烯,剩余氨非常多。如表2。
表2 气体分析结果
反应器气体分析数据 | |||||||||
分析项目 | 4月3日 | 4月5日 | 4月7日 | 4月10日 | 4月12日 | 4月14日 | 4月17日 | 4月19日 | 平均值 |
反应器温度(℃) | 427.3 | 427.8 | 427.2 | 427.4 | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 426.6 | 427.4 |
丙烯腈(%) | 81.98 | 81.77 | 81.25 | 81.85 | 81.17 | 81.38 | 80.79 | 80.73 | 81.37 |
乙腈(%) | 2.58 | 2.49 | 2.62 | 2.59 | 2.69 | 2.67 | 2.59 | 2.71 | 2.62 |
氢氰酸(%) | 4.80 | 4.87 | 4.76 | 4.85 | 4.81 | 4.88 | 4.94 | 4.91 | 4.85 |
C3=(%) | 1.552 | 1.487 | 1.796 | 1.705 | 1.773 | 1.737 | 1.787 | 1.756 | 1.70 |
未反应氨(%) | 8.410 | 8.094 | 7.448 | 7.720 | 7.881 | 8.384 | 8.597 | 8.563 | 8.14 |
根据数据分析结果可以了解到,剩余丙烯为1.7%,剩余氨为8%。
3.反应蒸汽温度低
丙烯腈装置反应器冷却水U型管长8m,底部同空气分布板相距0.9m,催化剂床层高6.4m,催化剂床高仅占撤热水管71%,催化剂的膨胀量偏低,结果导致产汽量偏低,同时无法保障产汽温度。
(二)富岛化工与国内主流的两种丙烯腈装置反应器性能对比
中海油富岛化工丙烯腈装置,年产20万吨,国内主流的丙烯腈产量为年产26万吨和年产13万吨,表3为三款丙烯腈装置反应器运行数据。
表3反应器数据对比
三家丙烯腈装置的反应器对比数据 | ||||||||||||
装置规模 | 反应器构造 | |||||||||||
投产时间 | 直径 | 筛板 | 切线高度 | 旋风分离器 | U管高度 | 有效截面积 | 空气分布器 | 丙烯氨分布器 | U管数量 | |||
20万吨/年 | 2022.10.26 | 8.9m | 有 | 20.5m | 18组 | 8m | 55.96m2 | 双层大孔多孔板 | 新型 | 56组 | ||
26万吨/年 | 2023.02.06 | 9.5m | 有 | 20.5m | 22组 | 8m | 63.76m2 | 双层大孔多孔板 | 新型 | 60组 | ||
13万吨/年 | 2023.02.11 | 9.5m | 无 | 20.5m | 18组 | 8m | 67.38m2 | 单层小孔多孔板 | 新型 | 56组 | ||
装置规模 | 反应气体分析数据 | |||||||||||
转化率% | 丙烯腈单收% | 乙腈单收% | 氢氰酸单收% | 丙烯醛% | 丙烯酸% | 一氧化碳% | 二氧化碳% | 尾氧% | 硫酸消耗kg/t.AN | |||
20万吨/年 | 98.30 | 81.37 | 2.62 | 4.85 | 0.36 | 1.01 | 3.27 | 27.40 | 2.10 | 90 | ||
26万吨/年 | 96.78 | 79.84 | 2.09 | 5.35 | 0.02 | 0.47 | 3.51 | 5.05 | 1.32 | 112 | ||
13万吨/年 | 98.87 | 82.35 | 4.62 | 4.08 | 0.12 | 0.15 | 2.81 | 4.73 | 1.13 | 110 | ||
装置规模 | 反应器运行数据 | |||||||||||
生产负荷 | 反应温度℃ | 反应压力kpa | 氨烯比 | 空烯比 | 尾氧% | 藏量t | 料位m | 密度kg/m2 | 空速h-1 | 线速m/s | ||
20万吨/年 | 100% | 427.4 | 37.8 | 1.14 | 9.20 | 1.65 | 180 | 6.4 | 426 | 0.070 | 0.76 | |
26万吨/年 | 85% | 425.8 | 43.0 | 1.22 | 9.59 | 1.31 | 186 | 5.56 | 527 | 0.074 | 0.72 | |
从表中数据可以了解到,没有使用六层筛板的丙烯腈装置运行数据相对较好。三氰收率较低,丙烯转化率较高。根据结果建议将六层筛板拆除。
三、丙烯腈装置反应器六层筛板拆除价值
六层筛板会导致催化剂磨损,拆除六层筛板以后磨损风险大幅度降低,能够让床层催化剂的高度和藏量趋于稳定,使催化剂床层流化状态于密度变得稳定。从过去六层筛板的安装情况可知,很多催化剂在运行中都会积存于筛板,导致催化剂高温结焦与缺氧失活。将六层筛板拆除以后,结焦风险与催化剂失活问题得到了有效解决。
此外拆除六层筛板以后,能够让催化剂的活性得以延长,获得更高的收率与经济效益。
结语:本文对海南富岛化工的丙烯腈装置反应器运行状况进行评估,采用数据分析方式验证得出当前装置存在床层高度低、硫酸消耗量大、反应蒸汽温度低等问题,意味着六层筛板在一定程度上影响了丙烯腈装置反应器的运行性能。通过拆除六层筛板,能够有效提高丙烯腈装置反应器运行水平,当然受限于篇幅等因素限制本次研究数据并不多,故今后需要进一步优化和深入探索。
参考文献:
[1]岑远东.丙烯腈装置三废控制技术探讨[J].中国设备工程,2023(11):137-139.
[2]李静,刘文娟,师红旗.丙烯腈装置中反应气体冷却器用热电偶套管的泄漏原因[J].腐蚀与防护,2022,43(12):30-34+41.
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