火电厂高加运行过程中端差分析与处理

期刊: 环球科学 DOI: PDF下载

石河军

国能浙江舟山发电有限责任公司,浙江 舟山 316012

摘要

发电厂高压加热器是利用回热加热系统加热给水的重要设备,高加设备运行的可靠性和运行性能,直接影响汽轮机的经济性,高加的投入率是经济指标中重要的一项。随着机组容量和参数越来越高,经济性也越来越好。随着运行时间的推移,发电机在运行过程中,高压加热器下端差会出现偏离设计值的情况,影响回热系统经济效益。本文通过对高加端差高进行运行分析及调整,降低端差,提高设备的经济性和安全性。以下论文观点为个人观点,仅供参考。


关键词

高加,端差,经济性,安全性

正文

1.机组高加系统的简介

发电机组为350MW超临界机组,高压加热器采用杭州锅炉集团股份有限公司制造的JG-1255-1型高加。高压加热器系统由三个高加和一个蒸汽冷却器组成:1号高加、2号高加、3号高加以及0号高加。每台加热器均按双流程设计,由过热蒸汽冷段、凝结段和疏水冷却段三个传热区段组成,为全焊接结构,1号—3号高压加热器的设计下端差(疏水端差)均为5.6℃。

正常运行过程中1号高加、2号高加、3号高加抽汽汽源分别来自汽轮机本体抽汽一级抽汽、二级抽汽、三级抽汽。每个高加分别设置正常疏水与危急疏水,正常疏水采用逐级自流的方式由1号高加疏水至2号高加,2号高加疏水至3号高加,3号高加疏水至除氧器。危急疏水通过管道和阀门连接至凝汽器,正常情况下危急疏水门均处关闭状态。运行过程中,正常疏水水位设定值为0mm,危急疏水设定值为30mm。

2.高加在运行过程中出现的问题及危害

机组在运行过程中发现1号高加存在下端差高,正常疏水调门开度偏高等问题,其中在机组负荷较高的情况下正常疏水调门开度至100%,下端差最高可以达到22℃。1号高压加热器下端差出现偏离设计值,下端差增大,1号高加的正常疏水门开度异常,导致1号高加水位调节不佳而波动,严重时会造成汽机进水,影响回热系统经济效益,从而影响到机组运行效率同时,更重要的是影响设备安全运行。

1:1号高加正常运行过程中各参数记录

机组负荷MW

1号高加水位mm

抽汽压力MPa

抽汽温度

加热器进水温度

加热器出水温度

疏水温度

1号高加正常疏水门开度%

下端差

加热器进出口温差

150

0

2.59

353

210

230.6

219

46.8

9

20.6

180

0

3

362.6

213.6

235.8

227.7

53.49

14.1

22.2

210

1.01

3.5

353.3

221.4

243.6

240.5

56.4

19.1

22.2

240

5.06

4.01

355.8

228.4

251.5

248.5

65

20.1

23.1

270

3.87

4.36

354.7

236.8

257.9

255.2

88.2

18.4

21.1

300

12.1

4.83

352.7

241.3

262.6

259.3

100

18

21.3

310

16.2

5

351.1

243.7

265

262

100

18.3

21.3

340

21.1

5.46

361.8

250.6

271.5

269.3

100

18.7

20.9

3.高加运行过程中端差大的原因分析排查以及应对措施

3.1给水加氧运行高加连续排汽开度过小

高加启动过程内部的空气无法全部排出,同时各个抽汽进入加热器的时候会带入少量空气等不凝结气体,持续不断累积的过程中,如果加热器中的不凝结气体若不能及时抽走,会在换热表面产生气阻,降低传热效率,增大加热器端差。经过现场巡检人员仔细确认,现场各个高加的连续排汽门均为开启状态,且阀门温度均处于正常运行状态。考虑到是否存在高加连续排汽量不足的问题,将连续排汽至除氧器的阀门开大进行观察,但结果显示1号高加的运行端差并没有明显的变化。

3.2高加内部存在缺陷

若高加疏水冷却段包壳板产生裂纹,冷却段蒸汽或疏水短路,直接进入疏水管路,造成疏水端差偏大。正常运行中汽、水两相流,冲刷疏水出口管道三通管壁,造成三通管壁明显减薄甚至产生裂纹,同时管道在运行中产生振动。

3.3高加内部结垢,换热不良

随着时间的推移,高加内部换热面可能存在结垢问题。换热器表面结垢会降低管壁的传热系数,换热器管壁的传热热阻增大,从而降低换热器的传热效率。针对这个情况,检查加热蒸汽品质以及给水品质均正常,结合上一次机组大修高加内部检查的情况,高加内部结垢的情况良好。针对1号高加内部当前是否存在缺陷以及结垢等问题,需要在机组调停检修或者高加解列检查期间,进一步检查分析。

3.4高加水位校正不合理

在运行过程中,如果高加的水位设定偏低,很可能导致汽轮机本体内抽出的蒸汽无法彻底凝结,直接进入疏水管道,造成疏水管道产生水击,影响设备安全运行。

针对高加水位校正不合理的情况,制定优化方案:

1号高加运行水位,当前1号高加水位设定值为0mm,每次将高加水位提高10m后稳定运行10~20min,并记录抽汽压力,抽汽温度、加热器进出水温度、疏水温度、加热器水位等参数进行分段试验。然后根据水位的调整变化进行计算下端差,从而重新进行水位的校正。

优化试验工况点选择疏水端差最大的机组负荷320MW,AGC撤出维持工况稳定。高加水位由15mm开始提升水位,每次增加10mm,待水位稳定15min开始记录数据,观察各个数据的变化。

2:1号高加在试验条件下水位变化过程中端差等参数变化

机组负荷MW

1号高加水位mm

抽汽压力MPa

抽汽温度

加热器进水温度

加热器出水温度

疏水温度

1号高加正常疏水门开度%

下端差

加热器进出口温差

315

15

5.05

362.7

245.2

267

264.3

95

19.1

21.8

317

20

5.14

363.1

245.8

268

265.3

85

19.5

22.2

316

30

5.22

364.2

245.1

268.4

266.4

68.4

21.3

23.3

316

40

5.26

364.9

244.6

268.8

260.5

62.3

15.9

24.2

317

50

5.27

365.3

244.7

269.1

259.6

62.3

14.9

24.4

319

60

5.3

365.3

245.3

269.5

259

62.1

13.7

24.2

320

70

5.38

364.8

245.6

270.4

258.5

62.2

12.9

24.8

数据表明:1号高加水位调整试验端差情况得出1号高加的下端差随着水位的上升逐渐降低,从试验前的21.5℃到达试验后的12.9℃,下降了将近9℃,给水温度在同等条件下上升了3℃左右。可以看出在高加水位从30mm到40mm的过程中,1号高加的下端差有一个特别明显的变化拐点,然后随着水位的上升,1号高加的下端差呈现均匀下降的趋势,但是趋势开始减缓。综上表述显示,提高高加水位对于减小疏水端差有明显的作用。

与此同时,正常疏水门的开度由原来的100%降至60%左右的正常开度,对于水位的调节更加灵敏,大大提高了高加运行的安全系数,水位的波动有了明显的改善。

4.节能分析

机组状态:给水温度提升了3℃,按给水流量1000t/h(机组负荷310MW:这里用P表示)计算,锅炉热效率94%。标准煤按7000大卡计算。给水吸热增加Q=C*M*△T=4.2KJ/kg℃*10^9*3=1.26*10^10KJ标准煤7000大卡低位发热量Qnet=29307KJ/kg所以该负荷下节约的标准煤耗为b=Q/η/Qnet/P=1.26*10^7KJ/0.94/(29307KJ/kg)/(310*10^6kwh)=1.47g/kwh

总结

伴随着经济的不断发展,各行各业都在不断的发展、进步,同时取得了很大的成就,在满足我们日益增大的生活需求的同时,也带来越来越多的矛盾。资源损耗和环境污染首当其冲,因此,节能减排势在必行。节能减排可以是一个很大的项目,同样可以是一个很小的调整,最主要的就是一种观念,一种意识,积极主动的开展各项节能减排的项目,促进能源与环保和谐发展,走绿色可持续发展的道路。

参考文献:

[1]马长亮,杨旭辉.超超临界1000MW等级汽轮发电机组国产液动三通阀运行故障分析与治理[J].科学技术创新,2020(30):170-171.


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