煤矿给料机动态平衡控制的研究与应用
摘要
关键词
动态平衡控制;变频器;给料机;缓冲仓
正文
一、引言
1.1 研究背景
在现代化煤矿生产中,立井煤矿通常在主井井口安装缓冲仓,用于临时存储从井下提升上来的原煤。缓冲仓下方配置给料机,通过给料机将原煤均匀地输送至带式输送机,进而完成原煤的运输过程。然而,在实际运行中,给料机的运行速度控制一直是一个技术难题。传统的控制方式往往导致两种极端情况:一是给料机运行速度过慢,造成缓冲仓频繁满仓,触发保护机制,影响正常提升作业;二是给料机运行速度过快,导致缓冲仓在箕斗放煤时处于空仓状态,造成严重的冲击和磨损问题。
1.2 问题分析
空仓落煤的危害主要体现在以下几个方面:
1. 生产环境恶化:放煤落差大,产生大量煤尘,严重影响作业环境。
2. 设备磨损加剧:落煤直接冲击缓冲仓壁,尤其是锥形部分,导致仓体快速磨损。
3. 维护成本高昂:缓冲仓破损后,修复工作不仅消耗大量人力物力,而且由于井口动火作业管理严格,流程复杂,进一步增加了维护难度和成本。
以单侯矿为例,由于减员增效,选煤厂筛分车间人员减少,主井给煤机改为无人值守模式。为了保证生产运输,给煤机长期以较高速度运行,导致缓冲仓在放煤时基本处于空仓状态,锥形体磨损严重,每年需修补一次,给生产带来了极大不便。
1.3 研究意义
针对上述问题,本研究提出了一种基于变频器的动态平衡控制技术,通过实时监测缓冲仓煤位并动态调整给料机运行频率,将煤位控制在合理范围内。这一技术的应用,不仅能够减少设备磨损和煤尘污染,还能提高生产效率,降低维护成本,具有重要的工程实践价值。
二、关键技术
2.1 物料传感器技术
物料传感器是实现动态平衡控制的核心组件之一。在缓冲仓的中间高度位置安装开关量物料传感器,用于实时监测煤位高度。传感器的工作原理如下:
当煤位高于传感器安装位置时,传感器输出高料位信号。
当煤位低于传感器安装位置时,传感器输出低料位信号。
2.2 变频控制技术
变频器是动态平衡控制的另一关键设备。通过采集缓冲仓的料位信号,对变频器进行编码控制:
高料位时,变频器输出较高的运行频率,加快给料机运行速度,防止满仓。
低料位时,变频器输出较低的运行频率,减缓给料机运行速度,避免空仓。
2.3 系统集成与通信
为实现传感器与变频器的协同工作,系统采用西门子PLC作为控制核心。PLC通过开关量输出信号控制变频器的启停,变频器根据开关量输入端子接受到的料位信号进行频率调节。系统框架如图1所示。
图1系统框架设计图
三、系统设计与实现
3.1系统框架设计
动态平衡控制系统分为三层:
1.检测层:开关量物料传感器,实时监测缓冲仓煤位。
2.控制层:西门子PLC控制变频器的启停,变频器根据接收到的料位信号进行频率调节。
3.执行层:给料机根据变频器指令调节运行速度,实现煤位的动态平衡。
3.2控制逻辑设计
系统的控制逻辑基于闭环反馈原理:
1.生产运输时PLC启动变频器
2.传感器检测煤位信号并传输至变频器开关量输入端子。
3.变频器根据煤位高低调节给料机电机运行频率,改变给料速度。
4.煤位变化反馈至传感器,形成闭环控制。
通过这种闭环控制,系统能够动态调整给料机速度,确保缓冲仓煤位始终处于合理范围内。
3.3硬件配置与安装
以单侯矿为例,系统硬件配置如下:
物料传感器:安装在缓冲仓中间高度(距仓底约4米处)。
变频器:ABB ACS550系列,高运行频率设为:46Hz;低运行频率设为:36Hz。
PLC:西门子300PLC,具备开关量输入和模拟量输出功能。
四、应用案例与效果分析
4.1单侯矿应用案例
单侯矿主井缓冲仓深度为8米,其中锥形体高度约3米。在未采用动态平衡控制前,缓冲仓在放煤时经常处于空仓状态,导致以下问题:
煤尘污染严重,作业环境恶劣。
锥形体磨损严重,每年需修补一次。
引入动态平衡控制系统后,通过变频器调节给料机速度,实现了以下改进:
1.煤位稳定:正常运行期间,缓冲仓煤位始终保持在锥形体以上,避免了空仓放煤。
2.减少磨损:落煤不再直接冲击仓壁,锥形体磨损显著降低。
3.改善环境:煤尘溢出量大幅减少,作业环境得到明显改善。
4.2效果分析
通过实际运行数据对比,动态平衡控制系统取得了显著成效:
1.缓冲仓磨损速度变慢,修补频率从每年一次降低至每四年一次,维护成本减少。
2.煤尘浓度降低80%,作业环境更加安全健康。
3.生产效率提升,因满仓保护导致的提升中断次数降为零。
五、结论与展望
5.1研究结论
本研究通过料位反馈闭环控制,实现了给料机的动态平衡运行,具有以下优势:
1.安全生产:避免了空仓放煤对缓冲仓的冲击,延长了设备使用寿命。
2.文明生产:显著减少了煤尘污染,改善了作业环境。
3.科学生产:通过自动化控制,提高了生产效率,降低了人工干预需求。
5.2未来展望
尽管动态平衡控制系统已取得显著成效,但仍有一些改进空间:
1.多传感器融合:未来可引入多点料位监测,提高控制的精确性。
2.智能算法应用:结合人工智能算法,实现更灵活的自适应控制。
3.远程监控:通过物联网技术,实现系统的远程监控和故障诊断。
总之,煤矿给料机动态平衡控制技术的研究与应用,为煤矿生产的智能化、高效化和绿色化提供了有力支持,具有广阔的推广前景。
参考文献:
[1]张宏伟,李志强.煤矿运输系统缓冲仓智能控制技术研究[J].煤炭科学技术,2020,48(5):112-118
[2]刘洋.变频器在矿山给料机调速系统中的应用[J].工矿自动化,2019;45(8):89-93
作者简介:张振华,男,河北张家口人,机电工程师,本科学历。
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