煤矿给料机动态平衡控制的研究与应用

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张振华

开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿,河北蔚县 075700

摘要

本文针对煤矿生产中原煤运输系统的关键环节——缓冲仓给料机运行控制问题,开展了动态平衡控制技术的研究与应用。通过采用变频器控制给料机无极变速器运行频率的方法,实现了煤仓煤位的动态平衡控制,将缓冲仓的煤位稳定在合理范围内,既避免了满仓保护导致的提升中断,又防止了空仓放煤带来的冲击危害。研究结果表明,该系统通过料位反馈闭环控制,有效减少了缓冲仓磨损和煤尘溢出,为煤矿安全生产、文明生产和科学生产提供了可靠的技术支持。


关键词

动态平衡控制;变频器;给料机;缓冲仓

正文


一、引言

1.1 研究背景

在现代化煤矿生产中,立井煤矿通常在主井井口安装缓冲仓,用于临时存储从井下提升上来的原煤。缓冲仓下方配置给料机,通过给料机将原煤均匀地输送至带式输送机,进而完成原煤的运输过程。然而,在实际运行中,给料机的运行速度控制一直是一个技术难题。传统的控制方式往往导致两种极端情况:一是给料机运行速度过慢,造成缓冲仓频繁满仓,触发保护机制,影响正常提升作业;二是给料机运行速度过快,导致缓冲仓在箕斗放煤时处于空仓状态,造成严重的冲击和磨损问题。

1.2 问题分析

空仓落煤的危害主要体现在以下几个方面:  

1. 生产环境恶化:放煤落差大,产生大量煤尘,严重影响作业环境。  

2. 设备磨损加剧:落煤直接冲击缓冲仓壁,尤其是锥形部分,导致仓体快速磨损。  

3. 维护成本高昂:缓冲仓破损后,修复工作不仅消耗大量人力物力,而且由于井口动火作业管理严格,流程复杂,进一步增加了维护难度和成本。  

以单侯矿为例,由于减员增效,选煤厂筛分车间人员减少,主井给煤机改为无人值守模式。为了保证生产运输,给煤机长期以较高速度运行,导致缓冲仓在放煤时基本处于空仓状态,锥形体磨损严重,每年需修补一次,给生产带来了极大不便。

 1.3 研究意义

针对上述问题,本研究提出了一种基于变频器的动态平衡控制技术,通过实时监测缓冲仓煤位并动态调整给料机运行频率,将煤位控制在合理范围内。这一技术的应用,不仅能够减少设备磨损和煤尘污染,还能提高生产效率,降低维护成本,具有重要的工程实践价值。

二、关键技术

2.1 物料传感器技术

物料传感器是实现动态平衡控制的核心组件之一。在缓冲仓的中间高度位置安装开关量物料传感器,用于实时监测煤位高度。传感器的工作原理如下:  

当煤位高于传感器安装位置时,传感器输出高料位信号。  

当煤位低于传感器安装位置时,传感器输出低料位信号。  

2.2 变频控制技术

变频器是动态平衡控制的另一关键设备。通过采集缓冲仓的料位信号,对变频器进行编码控制:  

高料位时,变频器输出较高的运行频率,加快给料机运行速度,防止满仓。  

低料位时,变频器输出较低的运行频率,减缓给料机运行速度,避免空仓。

2.3 系统集成与通信

为实现传感器与变频器的协同工作,系统采用西门子PLC作为控制核心。PLC通过开关量输出信号控制变频器的启停,变频器根据开关量输入端子接受到的料位信号进行频率调节。系统框架如图1所示。

 

1系统框架设计图

三、系统设计与实现

3.1系统框架设计

动态平衡控制系统分为三层:

1.检测层:开关量物料传感器,实时监测缓冲仓煤位。

2.控制层:西门子PLC控制变频器的启停,变频器根据接收到的料位信号进行频率调节。

3.执行层:给料机根据变频器指令调节运行速度,实现煤位的动态平衡。

3.2控制逻辑设计

系统的控制逻辑基于闭环反馈原理:

1.生产运输时PLC启动变频器

2.传感器检测煤位信号并传输至变频器开关量输入端子。

3.变频器根据煤位高低调节给料机电机运行频率,改变给料速度。

4.煤位变化反馈至传感器,形成闭环控制。

通过这种闭环控制,系统能够动态调整给料机速度,确保缓冲仓煤位始终处于合理范围内。

3.3硬件配置与安装

以单侯矿为例,系统硬件配置如下:

物料传感器:安装在缓冲仓中间高度(距仓底约4米处)。

变频器:ABB ACS550系列,高运行频率设为:46Hz;低运行频率设为:36Hz。

PLC:西门子300PLC,具备开关量输入和模拟量输出功能。

四、应用案例与效果分析

4.1单侯矿应用案例

单侯矿主井缓冲仓深度为8米,其中锥形体高度约3米。在未采用动态平衡控制前,缓冲仓在放煤时经常处于空仓状态,导致以下问题:

煤尘污染严重,作业环境恶劣。

锥形体磨损严重,每年需修补一次。

引入动态平衡控制系统后,通过变频器调节给料机速度,实现了以下改进:

1.煤位稳定:正常运行期间,缓冲仓煤位始终保持在锥形体以上,避免了空仓放煤。

2.减少磨损:落煤不再直接冲击仓壁,锥形体磨损显著降低。

3.改善环境:煤尘溢出量大幅减少,作业环境得到明显改善。

4.2效果分析

通过实际运行数据对比,动态平衡控制系统取得了显著成效:

1.缓冲仓磨损速度变慢,修补频率从每年一次降低至每四年一次,维护成本减少。

2.煤尘浓度降低80%,作业环境更加安全健康。

3.生产效率提升,因满仓保护导致的提升中断次数降为零。

五、结论与展望

5.1研究结论

本研究通过料位反馈闭环控制,实现了给料机的动态平衡运行,具有以下优势:

1.安全生产:避免了空仓放煤对缓冲仓的冲击,延长了设备使用寿命。

2.文明生产:显著减少了煤尘污染,改善了作业环境。

3.科学生产:通过自动化控制,提高了生产效率,降低了人工干预需求。

5.2未来展望

尽管动态平衡控制系统已取得显著成效,但仍有一些改进空间:

1.多传感器融合:未来可引入多点料位监测,提高控制的精确性。

2.智能算法应用:结合人工智能算法,实现更灵活的自适应控制。

3.远程监控:通过物联网技术,实现系统的远程监控和故障诊断。

总之,煤矿给料机动态平衡控制技术的研究与应用,为煤矿生产的智能化、高效化和绿色化提供了有力支持,具有广阔的推广前景。

参考文献:

[1]张宏伟,李志强.煤矿运输系统缓冲仓智能控制技术研究[J].煤炭科学技术,2020,48(5):112-118

[2]刘洋.变频器在矿山给料机调速系统中的应用[J].工矿自动化,2019;45(8):89-93

作者简介张振华,男,河北张家口,机电工程师,本科学历


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