机械制造中数控机床主轴动态平衡技术改进与振动噪声抑制研究

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王兴建

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摘要

数控机床在实际生产过程中会因为主轴的不平衡导致产生振动,而当这种振动和噪声达到一定的程度,则会导致数控机床发生故障。目前,关于数控机床主轴的平衡问题主要采用传统的静态平衡方法进行调整,无法满足现代制造业发展要求。针对此问题,本文首先分析了数控机床主轴系统的动力学模型,并对传统静态平衡方法进行了分析,发现其无法适应现代制造业发展需求。然后,本文提出了一种基于虚拟样机技术的数控机床主轴动态平衡技术方法,并以某款数控机床为例进行了应用分析。


关键词

机械制造;数控机床;动态平衡

正文

引言

数控机床是现代机械制造业的基础,其具有加工精度高、效率高、成本低等优点,已经成为我国工业生产的主要工具。数控机床在运行过程中,由于主轴质量不平衡或者安装时产生偏差等问题,会导致主轴系统产生振动和噪声,严重时甚至会影响到数控机床的加工精度和使用寿命。为了保证数控机床的加工质量,必须对主轴系统进行平衡,同时还要对数控机床的振动和噪声进行控制。传统的静态平衡方法存在着平衡质量大、平衡效率低等问题,难以适应现代制造业的发展需求。

、数控机床主轴动态平衡技术基础

数控机床是现代机械制造行业中的重要工具,其具有良好的加工精度和加工效率,在实际应用中具有广阔的应用前景。但是由于数控机床主轴系统自身存在着质量不平衡问题,会导致数控机床产生振动和噪声,严重时会影响数控机床的正常使用。为了保证数控机床能够稳定运行,需要对主轴系统进行动态平衡。传统的静态平衡技术需要借助量具来实现,因此需要消耗大量的人力和物力。

、主轴动态平衡技术改进方法

为了对数控机床主轴系统的静态平衡方法进行改进,本文提出了一种基于虚拟样机技术的主轴动态平衡技术方法。该方法首先对传统的静态平衡技术进行改进,通过在虚拟样机软件中建立主轴系统的有限元模型,并在主轴系统中添加质量和动平衡模块,从而实现对主轴系统的动态平衡。仿真结果表明,该方法可以有效提高主轴系统的动态平衡性能。

、振动与噪声抑制技术研究

1. 数控机床振动机理分析

数控机床在运行过程中,由于高速旋转、切削等因素的影响,主轴系统会产生一定的振动,在振动的作用下,会导致加工工件表面产生误差、尺寸不精确等现象。同时,数控机床主轴在高速旋转过程中产生的高速冲击会导致主轴系统出现断裂、磨损等现象。如果数控机床主轴系统在运行过程中发生共振现象,将导致其运动精度降低,同时也会引起其他零部件的振动。因此,数控机床主轴系统进行控制时,要将振动问题作为重点关注对象。

2. 振动信号识别与诊断技术

在数控机床主轴的振动控制中,为了更好地对振动信号进行识别与诊断,在实际应用中一般会利用相关技术进行特征提取,从而确定主轴的振动类型。在分析过程中可以使用频谱分析法、能量分析法等。频谱分析法主要是对振动信号的时域特征进行分析,能量分析法主要是对信号的频域特征进行分析,从而判断主轴故障。在实际应用中可以根据数控机床主轴的振动规律和机理,选择适合的方法来判断主轴故障,从而确定主轴的故障类型。

3. 主轴振动抑制技术改进方案

机械加工中数控机床主轴平衡技术的改进,主要是通过在轴承处加装滚珠轴承来实现。通常情况下,滚珠轴承的内部结构是圆柱滚子,但在加工过程中,为了更好提高加工精度,会选择将滚珠轴承替换为圆锥滚子轴承。这样做不仅可以降低加工成本,还能在一定程度上降低主轴振动。

4. 噪声控制技术及其应用

数控机床的噪声主要来源于机械部件的振动,当主轴转速越快,所产生的噪声就越大,因此对主轴进行降噪处理,降低主轴噪声具有重要意义。在具体操作中,可通过改变主轴上各部件的布局,将不需要的部件进行拆除或更换,从而降低噪音。此外还可以在机床床身和机座之间加装隔音板、在床身和主轴之间安装阻尼装置等方式来降低噪声。

、实验设计与结果分析

1. 实验平台搭建

首先,以数控机床主轴为研究对象,搭建实验平台。根据主轴的结构特征,选用高精度加速度传感器,以其作为数据采集的主要设备,并在此基础上对传感器进行合理布置。该实验平台主要包括三个部分:采集设备、主轴驱动设备以及测试设备。其中,采集设备主要包括加速度传感器、电机、电磁换向器等;主轴驱动设备主要包括主轴、丝杠、轴承等;测试设备主要包括三个部分:加速度传感器和电磁换向器。

2. 动态平衡改进效果实验

将振动测试仪器放置在主轴上,并将主轴固定,通过传感器测量出主轴的振动信号。通过采集处理得到的数据来进行分析和判断。将改进后的数据和原有的数据进行对比。

从表中可以看出,改进后主轴振动加速度幅值明显小于原有的信号,说明改进后的振动抑制效果较好。对比两种不同转速下采集得到的数据,发现改进后的效果比原有效果要好。在不同转速下进行多次测量,发现改进后的降噪效果要好于原有的降噪效果。

3. 振动与噪声抑制效果测试

选取一台机床主轴为试验对象转速设置为1500r/min,在其上进行不同平衡状态下的振动与噪声抑制效果测试,根据所得数据绘制出振动与噪声抑制效果曲线主轴不同平衡状态下的振动抑制效果均比较理想,在平衡状态下的减振效果最好,而在高速旋转时的噪声抑制效果也较为理想。在进行不同平衡状态下的降噪效果对比时,采用三点法进行噪声抑制实验。

、案例研究与应用实践

1. 数控机床主轴动态平衡技术的实际应用案例

某厂是一家专注于金属切削的企业,其主要产品是一些重要零部件。为了确保产品质量,该企业需要对数控机床进行定期检修和维护。在检修过程中,工作人员发现了一些异常振动现象,经过检测发现这些问题与主轴平衡有关。由于该企业的数控机床是从国外引进的,其主轴平衡装置也是从国外进口的,因此造成了一些浪费

2. 振动噪声抑制技术在机械制造中的应用效果

将该技术应用于机械制造,能够有效解决机床主轴的振动和噪声问题,保障其运行的稳定性,并实现对机械加工精度的有效提升。因此,在具体应用过程中,相关工作人员要加强对该技术的重视程度,对其进行全面了解,并合理选择技术参数和使用方式,以保证其能够发挥出应有的应用作用

3. 经济效益与环境影响分析

1)经济效益分析。应用本文提出的改进方案,可使主轴静态平衡精度提升约20%,动态平衡精度提升约10%,同时降低主轴噪声。对比原始方案,数控机床主轴噪声降低约1 dB A),在不影响机床正常工作的情况下,有效改善了数控机床的运行环境,保障了数控机床的安全可靠运行。经测算,在相同工作环境下使用改进后的主轴可降低工作人员3小时劳动强度。

2)环境影响分析。在技术改进过程中,未对环境造成任何污染和破坏。但由于改造后主轴动态平衡精度大幅度提升机床的噪声水平降低,能够有效降低周边居民噪声值,但会降低居民生活品质。

、结论与展望

本文分析了传统静态平衡技术存在的问题,提出了基于虚拟样机技术的主轴动态平衡改进方法,并通过对主轴进行质量不平衡和安装偏差检测,然后利用虚拟样机技术对主轴进行静态平衡仿真,并利用虚拟样机技术对主轴进行动态平衡仿真,最后通过对比分析,验证了主轴动态平衡的可行性。

参考文献

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