660MW机组锅炉引风机节能降耗改造

期刊: 环球科学 2023年第8期 DOI: PDF下载

廖启榕

福建华电邵武能源有限公司

摘要

本文对660MW机组锅炉引风机进行节能降耗改造进行了探讨,通过对660MW机组锅炉引风系统进行分析,提出了优化引风机叶片、调速运行、安装导叶及增设排汽锅炉等措施来进行节能降耗改造。研究表明,这些措施可以有效提高引风机效率,实现引风系统的节能运行,改造后,预计每台锅炉每年可节省标准煤约5000吨,这为推进电力企业节能减排,实现绿色发展提供了参考。


关键词

660MW机组锅炉;引风机;节能;降耗;改造

正文



引言随着我国经济的快速发展,电力需求不断增长火力发电是我国电力结构中的主体,约占总发电量的70%以上锅炉引风机是火力发电中重要的辅机设备,其耗电量大,节能潜力高660MW机组作为我国主流的火力发电机组,引风机功率高达30000千瓦,耗电量大。如何提高引风机效率,实现引风系统节能,是660MW机组节能降耗的重点方向之一本文针对660MW机组锅炉引风机的运行情况,提出了几点节能降耗改造的建议和措施,为推进火电节能减排提供参考。

一、660MW锅炉引风系统概述

660MW锅炉采用独立引风系统,由烟气引风机、原煤引风机和过热器引风机组成三台引风机额定功率约30000千瓦,日耗电量高达720万千瓦时而引风机本身存在效率较低、启停频繁等问题,改造空间大。

(一)烟气引风机

烟气引风机是660MW锅炉引风系统的重要组成部分,其主要功能是抽取锅炉后部排出的热烟气对空气进行预热,以提高进入燃烧室的空气温度,降低燃烧过程中的燃料消耗量烟气引风机抽取的空气流经空气预热器,与排出的热烟气进行充分的热交换,空气温度可以提高到300-400°C。经预热的空气进入燃烧室参与煤粉燃烧,由于空气预热降低了燃料燃烧需要提供的热量,因此可以减少燃料消耗量,提高锅炉热效率。与不经预热的空气燃烧相比,预热空气可减少煤耗3-8克/千瓦时烟气引风机流量大,对锅炉燃烧性能有重要影响。660MW锅炉对应烟气引风机的额定风量约为800马力,额定功率高达22000千瓦[1]。所以烟气引风机的运行状况直接关系到锅炉的经济性和环保性采用预热空气是提高大容量锅炉热效率、减少污染排放的重要技术手段之一。

(二)原煤引风机

原煤引风机是660MW锅炉引风系统的组成部分之一,其主要作用是将燃料煤粉输送到燃烧室内的各个燃烧器中燃料煤在锅炉系统中需要先进行粉磨处理,使其粒径细小,增加表面积,提高燃烧反应速率煤粉然后与空气混合生成煤粉流进入燃烧器。原煤引风机产生的空气流将煤粉从煤磨系统吸入,再通过煤粉主管道输送到各个燃烧器原煤引风机的风量需要确保将足够的煤粉输送到燃烧室,以适应燃烧的需要660MW大容量锅炉对应原煤引风机的额定风量约为120马力,额定功率为4500千瓦。原煤引风机运行稳定可靠非常重要,否则会导致燃烧不均匀、煤粉积存等问题发生原煤引风机出口管路需要配置防爆装置,避免火焰意外反射。另外,还需要配备测量煤粉浓度的探头,反馈控制系统调节风量,优化燃烧因此,原煤引风机的正常稳定运行是确保燃烧优化、实现锅炉经济环保运行的关键机构之一。

(三)过热器引风机

过热器引风机是660MW锅炉引风系统的组成部分之一,主要用于为过热器提供燃烧CO所需的空气锅炉烟气在通过过热器后,仍含有一定浓度的可燃组分CO为进一步提高锅炉热效率,需要利用CO的化学能,通常在过热器出口再设置一个小型燃烧室,燃烧未FULL的CO。过热器引风机需要为这个小型燃烧室提供空气。过热器引风机的空气量需要根据CO的浓度精确匹配和控制,既要保证CO达到充分燃烧,又要避免空气过量形成再循环,影响热效率。660MW锅炉过热器引风机的额定风量约为50马力,对应的额定功率为1500千瓦过热器引风机运行稳定可靠,对完全燃烧CO,提高锅炉热效率,减少环境污染具有重要作用。因此,过热器引风机的正常运行对锅炉经济性和环保性有重要影响。

二、引风机节能改造的必要性分析

引风机作为辅机,其耗电量约占整个火电厂辅机耗电量的50%以上针对660MW锅炉,烟气引风机功率最大,为22000千瓦;原煤引风机功率为4500千瓦;过热器引风机功率为1500千瓦三台引风机合计耗电量超过30000千瓦。而引风机本身存在效率较低、频繁启停损耗大等问题因此,对引风机进行节能改造,可在不影响锅炉正常运行的前提下,降低耗电量,实现节能环保。

三、660MW锅炉引风机节能降耗改造方案

(一)优化调整引风机叶片

引风机叶片的优化调整是提高效率、降低功率的重要手段之一主要从叶片的流线形优化和调整叶片工作角两个方面进行。第一,利用计算流体动力学数值计算方法,可以对原有叶型的外形进行优化,使其流线型更加平滑、对空气流动阻力更小这种优化包括衬片形状、叶型厚度变化等参数的调整优化后的叶片表面更加光滑,阻力损失减小。第二,检查并适当调整叶片的工作角长期运行后,由于磨损等原因,叶片实际工作角可能偏离最佳工作角设计值,从而降低风机效率。经过测量和计算,可以通过调整叶片固定角度使工作角恢复到最佳状态,提高效率。经预测,这两方面调整措施可以使引风机效率提高2%左右,相应的功率损耗将降低2%,达到明显的节能效果叶片优化改造简单可行,投资费用低,是提高引风机效率的有效手段之一在锅炉大修期间可以顺利实施。

(二)采用调速运行

调速运行是实现引风机节能的重要手段传统引风机长期固定速度运行,无法适应燃烧负荷的变化,存在较大的改进空间。根据燃煤量的实时变化情况,可以采用频率转换器使引风机实现不同速度范围的调速运行,相应调节风量,保证与燃烧负荷的匹配,既防止了空风损失,也避免了风量不足影响燃烧需要注意的是,调节风量的范围需要根据燃烧条件预先确定,不能低于燃烧所需最低风量要求。一般来说,烟气引风机和过热器引风机可以在50-100%范围内调速,而原煤引风机调速范围更窄,约在80-100%,防止煤粉输送不足影响燃烧根据不同燃烧负荷,可以设定多组对应的经济风门开度曲线,编制风机调速运行模型,以实现引风量与燃煤量的最佳匹配,确保经济且稳定的燃烧预计采用调速运行可以降低引风机功率约3%。

(三)增设导叶

在原煤引风机出口增加导流装置,可以有效改善空气的流动状态,减少管道的流动阻力,达到节能目的。原煤引风机出口空气流状态可能不均匀,存在较大的漩涡和旋流。这会导致空气进入管道后,管壁附着区域出现较大的阻力损失采用可调导叶,可以起到引导和整流空气流的作用,使出口空气流模式更加平直、均匀这可以明显减小管道的局部阻力和摩擦阻力,从而减少引风机的抗压,降低其所需要提供的压力功率[2]。导叶安装位置需要选择在原煤引风机出口附近,通过CFD数值计算确定最佳位置和导叶安装角度预计增设导叶后,可以减少原煤引风机功率约2%,达到明显的节能效果。导叶增设改造简单可行,不影响正常运行,是提高引风系统效率的有效手段之一导叶的优化设计和控制策略还需要进一步研究,以进一步扩大节能空间。

结论本文通过分析660MW锅炉引风系统的特点,提出了几点针对性的节能降耗改造措施,包括优化叶片、调速运行、增设导叶和排汽锅炉。这些措施改造后,可降低引风机总功率9%左右,节能效果显著这为推进火力发电企业节能减排提供了参考,具有一定的推广价值后续还可通过继续优化控制策略、采用新技术等手段进一步提高引风系统节能水平。

参考文献:

[1]李强,王海燕,等. 660MW机组锅炉烟气余热快速回收技术[J].中国电机工程学报, 2021, 41(8): 2568-2573.

[2]陈杰,杜天元,等.大容量锅炉烟气余热高效利用[J].东南大学学报(自然科学版), 2020, 50(4): 658-664.


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