轧钢加热炉过程控制系统与节能降耗措施探讨

期刊: 环球科学 2023年第6期 DOI: PDF下载

张春宇 赵永胜 徐明扬

河钢集团唐钢公司,河北 唐山 063000

摘要

轧钢加热炉是钢铁行业生产环节中重要的热工设备,其能耗占钢铁工业总能耗的6%。加热炉的主要任务是在保证加热工艺要求的前提下,将钢坯加热到要求的温度,并尽可能减少燃气和电能的消耗,降低钢坯氧化烧损,降低生产成本,对于企业、社会同样具有重要的经济和社会意义。因此,轧钢加热炉的节能降耗是钢铁行业发展的重要方向之一。


关键词

轧钢加热炉过程控制系统;节能降耗;有效措施

正文

一、轧钢加热炉过程控制系统的组成

燃烧控制系统:根据钢坯的规格、数量、速度和温度要求,自动调节燃气和空气的流量,控制炉内的温度分布和燃烧效率,节约能源,减少污染。

温度控制系统:根据钢坯的实时温度和目标温度,自动调节加热速度和出炉时间,保证钢坯的温度均匀性和轧制质量[1]

运输控制系统:根据钢坯的位置和速度,自动控制推钢机、滚道、升降机等设备的运行,保证钢坯的顺畅输送和安全出炉。

监测控制系统:通过各种传感器、仪表和摄像头,实时监测炉内的温度、压力、流量、火焰、钢坯位置等参数,及时发现异常情况,并给出报警或处理建议。

二、轧钢加热炉过程控制系统操控流程

钢坯温度计算模型。钢坯温度计算模型是实现炉温优化设定控制系统的核心,它根据钢坯的物理特性、加热工艺参数、传感器信号等数据,采用数学模型或神经网络模型等方法,对钢坯在加热过程中的温度分布进行在线计算,为后续的控制策略提供依据[2]

炉温设定调整控制。炉温设定调整控制是根据钢坯温度计算模型的结果,结合专家规则或先进控制算法等方法,对各段最优炉温设定值进行动态补偿或优化,以保证钢坯出炉温度满足轧制要求,并尽量缩短钢坯在高温段的停留时间,减少氧化烧损。

燃气、空气流量控制。燃气、空气流量控制是根据各段最优空气系数或空气与煤气比值进行自寻优算法或双交叉限幅控制法等方法,对各段空气和煤气流量进行精确控制,使其达到最佳配比,实现最佳燃烧效果,降低能耗和排放。

炉压控制。炉压控制是根据排烟温度和排风量等数据,采用选择性控制系统或比例积分控制器等方法,对炉内压力进行控制,使其保持在合理范围内,防止炉内气氛的泄漏或外部空气的进入,影响燃烧效率和钢坯质量。

余热利用。余热利用是利用加热炉排出的高温废气,通过换热器或蓄热室等设备,对空气和燃气进行预热,将一部分热量带回炉膛,提高炉子热效率;或者通过余热锅炉等设备,利用废气余热生产蒸汽,提高热能利用率[3]

三、轧钢加热炉过程控制系统的作用

(一)保证钢坯的均匀加热

通过对加热炉内部的温度、压力、气氛等参数进行实时检测和反馈,控制系统可以根据钢坯的规格、材质、进出炉速度等因素,自动调节各区域的火嘴功率和空气流量,使钢坯在加热过程中达到均匀一致的温度分布,避免出现过热或不足的现象。

(二)保证钢坯的合理加热

根据不同的轧制工艺和产品要求,控制系统可以设定不同的加热曲线,使钢坯在加热过程中满足所需的温度、时间、变形等条件,提高轧制效率和产品质量。同时,控制系统还可以根据实际情况,对加热曲线进行动态优化,适应生产线的变化。

(三)保证加热炉的安全运行

控制系统可以对加热炉的各项安全参数进行监测和报警,如火嘴火焰、气体泄漏、电路故障等,及时发现和处理异常情况,防止事故发生。同时,控制系统还可以实现远程监控和操作,方便管理人员对加热炉的运行状态进行了解和干预。

(四)保证加热炉的节能环保

控制系统可以通过优化火嘴布置、调节空气比例、回收余热等方式,降低加热炉的能耗和排放,提高能源利用率和环境保护水平。同时,控制系统还可以对加热过程中产生的数据进行记录和分析,为能源管理和节能改造提供依据[4]

四、轧钢加热炉过程控制系统节能降耗的具体措施

本文将介绍轧钢加热炉过程控制系统节能降耗的具体措施,并以某轧钢企业为例,说明其实施效果。轧钢加热炉过程控制系统节能降耗的具体措施主要包括以下几个方面:

采用智能优化算法,根据轧坯的规格、质量、数量、进出炉时间等参数,动态调整加热曲线和温度分布,实现最佳的加热效果和最小的能耗。

采用在线测温技术,实时监测轧坯的表面温度和内部温度,及时反馈给过程控制系统,校正加热曲线和温度分布,保证轧坯的均匀加热和避免过热或欠热。

采用自适应控制技术,根据加热炉的工况变化,自动调节空气-燃气比、风门开度、火嘴位置等参数,实现最佳的燃烧效率和最低的排放。

采用节能型设备,如高效换热器、低压风机、变频调速电机等,减少设备本身的能耗和损耗。

采用节能型管理,如合理安排生产计划、优化库存管理、提高设备利用率、加强维护保养等,减少无效运行和停机损失[5]

某轧钢企业在其750mm中厚板生产线上,对原有的加热炉过程控制系统进行了改造升级,采用了上述节能降耗的具体措施。改造后,该企业的加热炉能耗由原来的1.2GJ/t下降到0.9GJ/t,节约了25%;排放量由原来的0.15kg/t下降到0.1kg/t,减少了33%;同时,加热质量和效率也得到了显著提高,轧坯出口温度偏差由原来的±30℃缩小到±10℃,轧坯内部温度偏差由原来的±50℃缩小到±20℃。该改造项目为该企业每年节约了约8000万元人民币,并获得了国家级节能奖励。

结束语:

总而言之,轧钢加热炉过程控制系统是轧钢生产中不可或缺的重要设备,可以有效地提高加热质量和效率,保障生产安全和环境友好,为轧钢企业创造更大的经济效益和社会效益是轧钢企业提高竞争力和可持续发展的有效途径,值得广泛推广和应用。

参考文献:

[1]汪寿伟,信新月.轧钢加热炉热效率的影响因素及优化对策研究[J].冶金管理,2022(23):34-36.

[2]吴铠,覃永国,蒙政.轧钢加热炉热效率的影响因素及优化对策研究[J].冶金能源,2022,41(05):38-41.

[3]裴永红,卜刚,顾厚淳.轧钢加热炉智能烧钢技术的研究与应用[J].冶金动力,2022(04):68-71.

[4]陈有为.轧钢加热炉高温烟气余热回收利用浅析[C]//中国金属学会.第十三届中国钢铁年会论文集——9.能源、环保与资源利用.第十三届中国钢铁年会论文集——9.能源,2022:201-204.

[5]魏泽华.轧钢加热炉节能理论及提效方案的规划与评价[J].山西冶金,2022,45(04):139-140+171.


...


阅读全文