立井深厚复杂表土段冻结技术应用

期刊: 环球科学 DOI: PDF下载

彭承

中煤特殊凿井有限责任公司 安徽省, 235000

摘要

在张双楼矿副井施工过程中,采用了冻结技术穿越深厚表土层和特厚强膨胀性黏土层。本文详细描述了冻结技术方案及制冷设备的设计与应用,包括冻结深度、冻结孔布置、冻结壁设计、制冷技术参数及制冷系统的配置。通过现场施工实例,分析了施工过程中遇到的问题及其处理措施,尤其是冻结管漏压和强膨胀性厚黏土层的处理。最后,总结了施工过程中的经验和建议,为未来类似工程提供参考。


关键词

冻结技术、张双楼矿、膨胀性黏土层、制冷系统

正文


1引言

冻结技术作为一种重要的地基处理方法,广泛应用于各种复杂地质条件下的井筒施工。矿副井由于穿越了厚度达60.15米的强膨胀性特厚黏土层,施工难度极大。为确保施工顺利进行,本文介绍了冻结技术方案及制冷设备的设计与应用,并通过现场施工实例,详细描述了冻结技术的实施过程及其面临的主要技术难题。通过对施工过程中问题的分析和处理措施的总结,为类似工程的设计和施工提供技术参考。

2 冻结技术方案及制冷设备

2.1 冻结深度和冻结孔布置方式

在张双楼矿副井的施工过程中,冻结深度和冻结孔的布置是确保施工顺利进行的关键因素。根据地质分析,表土层下方存在一层厚度为60.15米的强膨胀性特厚黏土层,该层的膨胀性能高,冻结温度较低,且具有较大的蠕变特性。因此,为了提高冻结壁的强度,减少井帮位移,设计了主排冻结孔和内排孔相结合的冻结方式。

主排冻结孔深度设计为285-300米,内排孔深度为230米。冻结孔的布置采用差异冻结法,即将井筒延伸冻结至不透水的稳定岩层以上10米,以保证冻结壁的完整性和强度。在冻结孔的设计中,充分考虑了表土段下方的地质特点和水文特性,通过优化冻结孔的布置方式,确保冻结效果达到预期,避免施工过程中出现井帮位移、冻结管断裂等问题。

2.2 冻结壁设计

在冻结壁厚度的设计中,采用了多姆克公式和维亚洛夫扎列茨基公式两种方法进行计算。多姆克公式主要针对砂性土层,计算结果表明冻结壁厚度应为4.8米;维亚洛夫扎列茨基公式则针对黏土层,得出的冻结壁厚度为4.1米。最终,综合两种计算方法的结果,确定冻结壁厚度为4.8米,以确保井筒在掘进过程中能够承受外部压力,避免井帮位移和壁体破坏。

2.3 冻结技术参数

冻结技术参数是确保施工质量的重要指标。对于张双楼矿副井中的特厚黏土层,冻结盐水的温度设定为-32℃-34℃,采用氯化钙作为制冷剂。低温盐水能够快速降低土层温度,提高冻结效率,确保冻结壁的形成和稳定。

冻结孔的布置设计考虑了孔径和数量,主排孔和内排孔分别设计为16米和12.5米的圈径,冻结管采用直径140毫米、壁厚7毫米的无缝钢管。通过精确的参数设计,确保了冻结孔的有效性和稳定性,防止在施工过程中出现冻结管断裂或盐水泄漏等问题。

2.4 制冷系统设计及制冷设备

制冷系统是冻结施工的核心环节。根据井筒冻结的经验,计算出冻结所需的冷量为9.54 GJ/h,主排孔和内排孔分别需要7.74 GJ/h1.8 GJ/h。制冷系统采用氨作为制冷剂,蒸发温度为-37℃-39℃,冷凝温度为35℃,通过双级压缩的螺杆式氨制冷机组实现高效制冷。

制冷设备包括11台螺杆式氨制冷机组,以及相关的蒸发式冷凝器、螺旋管蒸发器和中冷器等附属设备。为了确保制冷效果,系统设计了盐水正反循环供液系统,根据现场需求及时调整盐水流量,确保冻结壁的温度和强度满足施工要求。通过合理的制冷系统设计和设备配置,保证了冻结施工的高效和安全。

3 现场冻结技术工艺及井筒冻结施工情况

在井筒冻结初期,采用盐水反循环冻结工艺,以加快上部冻土的发展速度,有效防止掘进时出现片帮现象。为了实现这一目标,冷冻机采用了三至四台型号为HLG20DIA250的单机制冷设备。在冻结16天后,盐水去路温度降低至10°C,此时,为了进一步加快井筒内的热交换,改用双级压缩制冷技术,以满足冻结壁形成期内盐水降温的需要

当井筒冻结至60天时,盐水温度降至设计温度-32°C。在井筒冻结至56天后,报层位为101120米(厚19米)的砂层的水文孔外管冒水;井筒冻结至74天后,报层位为225237米(厚12米)的中砂层的水文孔内管冒水。冻结84天后,井筒开始试挖。试挖30米后,在井内安装高3.6米的金属下移式下滑模,挂三盘(吊盘、保护盘、封口盘),并安装中心回转抓岩机,完成抓土和砌壁准备工作,为以下表土的正常掘砌创造了条件

为了加快对井筒垂深164.80224.95米(厚60.15米)的强膨胀性黏土层的冻结,通过分析井筒的施工进度和井筒揭露不同深度和层位的砂、黏土层井帮的变化温度,以及测温管内不同深度测点的温度下降梯度、冻结壁的冻土发展速度,确定在井筒深度90米位置,对盐水循环进行调整,由反循环改为正循环冻结工艺,保证强膨胀性黏土层的井帮温度在井筒掘砌到位时满足10°C的要求

4 现场冻结施工存在问题及处理措施

4.1 冻结管漏压问题及处理措施

冻结孔钻进及冻结管安装结束后,对42个主排孔和13个内排孔冻结管进行孔内压水实验,发现有3个主排孔(主5号孔、主26号孔和主32号孔)和1个内排孔(内9号孔)漏压。在试压过程中,这些孔的压力下降值均超过设计规定的0.05MPa,属于打压试漏不合格的冻结管。如果漏压问题不能解决,低温盐水会外漏到表土层内,导致冻结管漏点范围内的表土层难以冻结,形成天窗

经过分析,漏压问题可能是在焊接主冻结管的内、外管箍接头时焊缝出现砂眼,或新购置的冻结管本身存在砂眼问题。为了解决这一问题,对主26号孔、主32号孔和内9号孔三个冻结管采用硅胶堵漏法,通过水玻璃溶液与氯化钙溶液的化学反应产生硅胶,以封堵孔隙。对于漏压较严重的主5号孔,则采用循环堵漏法注入密度为1.2t/m³的水泥浆进行堵漏。经过67天的处理后,再次试压,这些漏压管的压力均符合设计规定

4.2 强膨胀性厚黏土层存在的问题及处理措施

当井筒掘砲到垂深164.8米的强膨胀性厚黏土层顶部时,冻结时间为210天,井帮温度实测为9.19.8°C。厚黏土层冻土抗压强度低,膨胀蠕变特性显著,冻结黏土经开挖后,井帮位移量大,对外层井壁产生膨胀压力,导致井壁受剪切呈45°开裂破坏

为了解决这一问题,在随后掘砌中采取了以下技术措施:第一,提高井壁混凝土强度,由设计的C45提高到C55,以增加混凝土的3d强度;第二,控制掘进段高,将原3.6米下滑模缩短到2.2米,循环时间控制在22小时以内,以减少井壁暴露时间;第三,在井帮与外层井壁之间增加厚50mm的泡沫板,起到隔温和缓冲作用。实施上述措施后,一直到膨胀性特厚黏土层全部掘砌结束,外层井壁未出现开裂破坏现象

5 冻结制冷体会和建议

5.1 提高冻结钻孔精度,加强检测纠偏技术

冻结孔施工中,控制表土层钻孔偏斜率至关重要。钻孔偏斜率大,造成孔间距增大,增加了冻结交圈时间,还需补孔处理;若冻结孔向井内偏斜,会导致冻结壁变薄、强度降低;若冻结管偏入井内,还需对下部的无效冻结管进行割除处理,但其下的冻结壁就产生了薄弱点。为了严格控制钻孔偏斜率,在钻进过程中,采用陀螺仪进行测斜,及时进行纠偏,并按每40米水平绘制冻结孔的实际位置平面图,检验冻结壁实测交圈的最小厚度,便于后续对冻结壁冻结效果进行分析

5.2 优化盐水循环系统,合理分配盐水流量

根据水力学原理和冻结工程应用,对于设计选用的140毫米冻结管,采取增加盐水循环量的技术措施,实现冻结器内的盐水运动呈层流向紊流过渡的状态,提高冻结管的单位热流量,增强井筒表土段的冻结效果。为优化盐水循环系统,在制冷设计中,对内外冻结管、集配液圈和盐水干管内的盐水流量、流动阻力以及盐水泵在盐水自重下的流量、扬程等技术参数进行综合研究分析,并采取以下技术措施:现场采用两趟245毫米×7毫米和一趟351毫米×7毫米无缝钢管作为盐水干管,实现两进一回的盐水循环系统,合理均衡分配盐水流量到各冻结管内,使冻结管盐水流量达到13立方米/小时以上

6 结论

施工实践表明,合理设计和优化冻结技术方案及制冷系统,是确保复杂地质条件下冻结施工成功的关键。在冻结深度和冻结孔布置方式、冻结壁设计、冻结技术参数及制冷系统设计等方面的经验和建议,为未来类似工程的实施提供了宝贵的参考。通过总结和反思,进一步优化施工工艺和技术措施,将有助于提高冻结施工的效率和安全性。

参考文献

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